连续催化重整装置节能分析.docx
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1、连续催化重整装置节能分析中石化洛阳分公司白芳芳尚纪兵宋华伟邢卫东)杀的.三体:小五,叱声,川,无下蚓白芳芳:2011年华南理工大学毕业,研究乍江在洛阳石化催化重整装置工作.卫要:文章分析了目前催化重整装置的现状,对装置用能进行了分析,提出了可以通过汽提塔改冷、热进料,充分利用装置余热以提高能量利用率,此外可以通过调整操作,如降低塔压ISI流比、氢油比等进行节能。关健词:催化电整装置:余热:回流洛阳石化连续催化重整装置原采用法国IFP第一代连续重整专利技术,2005年5月进行了技术改造,催化剂再生系统改造为1.PEC技术。装置产能为每年70万吨(按8000小时计算),装置主要有四个部分组成:原料
2、预处理、重整反应、催化剂再生、公用工程。装置以直储石脑油为原料,生产富含芳烧的重整生成油,作为芳煌原料和汽油调和组分使用,同时富产氢气和少量的液化气。本文针对洛阳石化催化重整装置的特点,对装置用能进行分析,得出可以从以下几个方面进行调整,以减低重整装置能耗。1用能方面存在的优化潜力1.1 汽提塔C102改冷、热进料对于汽提塔C102来说,可以通过增加一部分冷进料混入冷回流,以减少冷回流量,从而减低塔顶的冷凝负荷。改用一部分冷进料后,汽提塔的热进料温度还可以得到,从而降低塔底的加热负荷:另外随冷回流减小,塔顶去催化气体会变得更干.更容易出去S和NHJ等,当冷进料量调整合适时,冷回流可以基本接近于
3、0th,从而达到最优的操作。187.7白质加重气分离*D102安35C89.5h图2汽提塔C102热进料的现场模拟结果Q9白孜加氮气液分离*DO2来3SC的SVh图3汽提塔C102改为冷、热进料后的模拟结果从模拟结果可以看出,将热进料改为冷、热进料后,当冷进料为5th时,进汽提塔温度由原来的19(C变化为现在的195tC,塔顶温度由143C降低到MlaC,塔顶冷却负荷由原来的187.7,1011/1降低为62.9*1011/11,冷却负荷降低了124.8IO1kcalh,塔底加热炉负荷由原来的420.5l0,kcalh降低到304.110,kcalh,塔底加热炉负荷降低116.4IO4kcal
4、h,共降低能耗241.210calh1.2 余燕回收对装置的各股物流进行用能统计,可以看出由于审整装置物流热源较少,很多塔底物流存在反豆的先冷却再加热的状况,不是特别合理,木文暂不考虑这种重更冷却再加热情况,先简单的对各股热物流和冷物流进行统计,从统计结果可以看出,目前重整装置存在两股热源温位合适,但尚未利用:即C102塔顶气体(目前全回流时大约为15t/h、15(C:出部分液化气时约为20t/h、150C)、E201壳程出口热源(口前大约为75t/h、按取热后温度为90C计算,C102塔顶气体所能提供的热量为80X10kcal/h:CE)20Vh、150r90,C图4C102塔顶气体热量估算
5、按换热后温度为90C计算,E201壳程出口热源所能提供的热量为124.5X10kcal/h:图5E201塔顶气体热量估算因为这两股物流温位均不是太高,比较适合加热进料,提高冷物流进料温度。图6-8是各塔进料统计。图6CIOl进料加热流程E205图8C201进料加热流程从模拟结果可以看出,进C102的热物流温度为19(C,塔底温度大约为228C,进料温度比较合理。CIOl和C201进料温度分别为1MC(大多数时候很难达到IIoe)和75tC,塔底温度大约分别为1654C和228C,故宜提高ClOl和C201进料温度。结合C102和E201废弃热源,对现有流程进行改造,可以得到图9T0的模拟结果。
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