大型转炉超深脱磷新技术研究与应用.docx
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1、为了实现超洁净低磷钢的批量高效生产,研究开发了大型转炉基于低MgO(2.5%w(MgO)4.0%)低Mno(W(MnO)WL5%)、高碱度(R26)和超高磷分配系数(LP21500)的极低磷钢高效冶炼技术。研究发现,减低钢渣中MgO和MnO含量及提高钢渣碱度可以大幅提高转炉终点渣钢平衡磷分配系数LPbaI至1500以上。通过优化冶炼初期炉料结构,提高钢渣氧化性,实现高速化渣,半钢渣中平均磷质量分数达到3.47%、Feo质量分数控制在17Q20%;通过倒渣模型计算和优化及自动控制,实现半钢快速高效稳定倒渣,经测量半钢结束倒渣量控制在35%以上;通过熔池高效搅拌,使实际生产渣钢磷分配系数LPact
2、与理论平衡磷分配系数LPbal的比值平均为0.81左右。采用低温出钢等低磷钢冶炼技术,实现双渣工艺冶炼转炉出钢最低磷质量分数为0.00038%、整浇次转炉出钢平均磷质量分数为0.00073%、整浇次成品平均磷质量分数为0.00105%的批量、稳定、高效生产,平均转炉冶炼周期为42mino本研究首次发现并应用的转炉炼钢超深脱磷技术,对低磷洁净钢冶炼具有很好的参考价值和技术应用前景1、关键词转炉;炼钢;MgO;磷分配系数;极低磷钢;高效冶炼国内外低磷钢冶炼工艺技术应用较多的为日本新日铁开发的LD-ORP中国宝钢开发的BRP等。日本住友金属鹿岛厂、住友金属和歌山厂采用2座转炉进行低磷钢的生产,成品磷
3、质量分数控制在0.0040%,日本新日铁的LD-ORP工艺与福山厂的SRP工艺类似,成品磷质量分数为0.0040%以下。德国迪林根生产极低磷的9Ni钢采用转炉二次冶炼的工艺,实现成品磷质量分数为0.0030%o国内先进企业采用1座转炉冶炼2次的深脱磷工艺进行管线钢、抗酸容器钢、石油钻井平台用钢等极低磷钢的生产,该工艺下,在转炉内预脱磷的铁水通过平台孔再次兑入转炉实现深脱磷,成品磷质量分数可控制在0.0030%0.0040%o新一代钢铁材料研发对钢水洁净度要求进一步提高,以9Ni钢性能与磷含量关系为例,经统计,钢中磷质量分数由0.0040%降低至0.0010%,其他工艺不变的条件下,T96C冲击
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