其他伤害-煤气化高压煤浆泵流量突降故障及处理案例.docx
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1、煤气化高压煤浆泵流量突降故障及处理案例一、事故现象2012年4月4日9点15气体联合车间总控主操发觉高压煤浆泵123P0102电流特别,电流123IIP0102从正常值328A左右下降至270A,煤浆流量123FI01037A/B下降12m7h,班长现场确认123P0102运行状况,发觉123P0102曲轴箱异音,泵体震惊大,马上报告车间值班人员和调度,总控负荷进行调整。车间值班人员现场检查发觉东缸出入口单向阀不动作,温度偏低,初步推断单向阀密封不严或堵塞,经震击处理无果后,请示厂调,于12点40高压煤浆泵123POIo2停车抢修。二、事故处理要点1.总控人员在123P0102未停车前,严格监
2、控煤浆流量和氧煤。2.2012年4月4日12点40到20点高压煤浆泵123P0102停车抢修,车间设备人员下达紧急抢修方案,内容:一、因端详不足,检查东缸出入口单向阀。二、如未查找到缘由,扩大检查补油掌握器弹簧、补油阀及大小头瓦间隙。检修车间接到任务后,办理一般作业证,首先打开东缸出入口单向阀,发觉堵塞,但没有发觉异物,经水试,单向阀动作不到位,扩大检查,拆卸检查发觉东缸补油箱液位高、补油阀有堵塞现象,解体排气补油阀有铜屑,进一步检查发觉排气发觉补油掌握装置的掌握杆(拔叉)根部断裂,经焊接处理,安装到位,20点试车合格,20点50启动123PoIO2,21点37气化炉123ROIOI投料。三、
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