其他伤害-甲醇厂空分氧气放空管线烧损事故_1.docx
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1、甲醇厂空分氧气放空管线烧损事故一、事故经过2008年8月4日晚22:55左右,锅炉跳车导致主工艺装置系统停车,随后锅炉系统恢复,8月5日1:20对空分装置确认后,启动空分系统,开头进行空分装置开车;2:00机组正常开头向预冷、纯化系统导气;2:40时纯化器后空气中二氧化碳含量合格对膨胀机和液氧泵进行加温吹除,向精福塔导气;3:45时启动膨胀机精储系统调整氧氮纯度并开头预冷液氧泵;5:30氧纯度及液氧泵冷却合格,启动液氧泵。6:20液氧泵运行正常,空分中控打开氧气放空阀开头放空,氧管线开头升压至5.52MPa,随后在氧放空阀处发生声响及烟尘,气化车间空分现场岗位人员现场检查确认氧气放空阀PCV9
2、302及阀后管线发生烧损。马上对空分装置做紧急停车处理,对氧管线进行隔离,同时进行汇报车间领导和调度。二、事故缘由分析事故发生后,甲醇厂马上对事故现场进行爱护、勘察,并进行相关的取证工作,随后由集团公司领导、煤化工指挥部及甲醇厂先后四次组织事故分析会,对发生事故的根本缘由进行分析,对造成氧气管线烧损的缘由分析如下:1、事故产生的过程分析:勘察事故现场反映出,氧气管线内硬质颗粒脱落随氧气流淌在压力调整阀(PCV9302)处由于流通面积缩小流速增大,导致颗粒与管壁碰撞产生火花引起燃烧,初始起火点在PCV9302阀腔内,并随氧气流淌方向导致整个放空管线燃烧;整个放空管线产生高温软化,弯头在气流的冲击
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