焦化厂化产初冷器冷凝液喷洒系统优化改造技术方案.docx
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1、焦化厂化产初冷器冷凝液喷洒系统优化改造技术方案一、方案必要性分析1 .由于5-6#焦炉配套化产系统设计缺陷,冷鼓工段初冷器喷洒量未达到设计要求,现有喷洒量仅达到设计值的55.6机带有大量焦油、蔡、煤粉等杂质的上段冷凝液通过上段冷凝液卧式槽满流至下段冷凝液卧式槽,造成下段堵塞严重。2 .捣固机捣饼过程不能完全将顶部捣实压平,负压煤气管煤无氨水喷头等综合原因,造成初冷器管束上粘结的煤粉、焦油和禁混合物较多,初冷器阻力增高的同时换热效率降低,导致初冷器后煤气集合温度常年高于同行业平均水平,煤气集合温度偏高造成焦油、蔡等冷却捕集效果差,严重影响煤气净化质量及焦油回收。3 .初冷系统堵塞后煤气流道变窄,
2、系统阻力上升(单台初冷器设计阻力要求低于IKpa,实际运行过程超过L5Kpa,最高时可达到2.OKPa),鼓风机负荷上升,在煤气发生量较大时集气管压力波动大,易发生荒煤气逸散环保事件。若不对初冷器喷洒系统进行优化,从焦炉煤气夹带煤粉的问题不能得到改善,初冷器堵塞及阻力问题将越加明显,初冷器温度持续偏高,严重影响焦油类化产品回收。初冷器温度偏高造成焦油、蔡等物质捕集能力下降,严重影响煤气质量,对后续化产工段及用户正常使用带来一定影响。因此,解决初冷器喷洒系统缺陷的问题对稳定整个煤气净化系统生产,尤其对提高和改善煤气质量、稳定煤气系统运行、提高焦油收率有较大意义,我们立项开展焦化厂化产初冷器冷凝液
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