往复式压缩机故障技术总结全套.docx
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1、往复式压缩机故障技术总结全套MW-1350.26型富气压缩机(工厂代号HWI66)其工作流程如下:来自管道的石油气(压力0.02MPaG,流量135m3min,温度W40C)经进口闸阀进入I级入口过滤器,将污物过滤后进入压缩机I级气缸,经两级压缩后(压力0.6MPaG,温度WllOe),经缓冲后由出口截止阀去下游管道。本机为对称平衡型(M型),四列两级压缩,循环水冷却。从盘车端看,I级列(两列)在机身的左侧,11级列(两列)在机身的右侧。驱动机为增安型异步电动机,通过刚性联轴器与压缩机曲轴相连,曲轴的另一端与盘车机构相连。从盘车端看,电机逆时针旋转。压缩机主要技术参数型号MW-135/026型
2、型式四列对称平衡型水冷往复活塞式压缩介质富气压缩级数2级输气量135m3min(I级吸入状态)I级进气压力0.02MPaGI级进气温度40ocII级排气压力0.6MPaG11级排气温度105活塞行程280mm曲轴转速371rpm轴功率710Kw气缸直径2.7602500循环冷却水耗量40m3h润滑油耗量640g/h主机外型尺寸(长义宽X高)6940x4050x1350mm该机组至2014年10月份投产至今已有近5年时间,期间出现过多次故障,现总结该机组的故障及解决方案。一、机组振动大,对管路及机组进行加固。压缩机C-301A/B及其进出口管线从投用开始,就存在振动大问题。为了减小振动,设备组加
3、强日常巡检的振动监测与记录,动态掌握机体及管线的振动情况。在运行初期,二级进口缓冲罐振动达25mms,一级出口管高达32mms,二级出口管振动高达25mms,已远远超过了正常值。在发现问题后,立即对该问题进行攻关。1、为防止进出口缓冲罐与气缸接管角焊缝出现裂纹,在该角焊缝处增加补强圈,强化焊缝强度,防止由于振动导致焊缝撕裂,导致物料喷出。2、为减少管线振动引起机组加剧振动,分别在一级入口管、级出口管及二回一管增加管箍,同时,把一级出口管管托及二回一管线的管托通过预埋件焊接使其与地上生根扎实。管路增加管箍后,管路振动由原来32mms降至8mms,达到正常值,气缸进出口缓冲振动由原来25mms降至
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