T梁预制外观质量控制措施全套.docx
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1、T梁预制外观质量控制措施全套T粱浇筑存在的问题T梁为C50碎,配合比为水泥:中砂:I3cm碎石:水:减水剂=1:1.38:2.17:0.35:0.4%,水泥用量500kg/m,其中水泥为525#,减水剂为缓凝型FDN.5,设计坍落度为1416cmo在浇筑完第一批T梁预制时,发现梁体存在以下问题:(1)梁端头已浇注不够密实,吊孔处砂松散;(2)梁身蜂窝、麻面较严重,局部有脱皮现象;(3)施工缝明显,腹板拉杆处垫条痕迹明显,颜色有异样;(4)马蹄处斜面有气泡;(5)腹板下部骨料较集中,上部骨料较少,形成露砂石现象;(6)翼板底有微小纵向裂纹。T粱常见外观质量问题及预防措施预制T梁的外观缺陷大部份都
2、是已浇注及养护不当引起,如能在施工工艺方面控制好,则能有效地控制外观质量。以下针对T梁常出现的几个外观质量缺陷,分析其产生原因,并提出预防措施。1.麻面成因分析:腹板斜面排气困难,混凝土振捣不足,气泡未完全排出,部分气泡残留在混凝土与模板之问。新拌混凝土浇注入模后,停留时间过长,振捣时已有部分凝固。浇注前没有在模板上撒水湿润。或湿润不足,混凝土的水分被模板吸去或模板拼缝漏浆,靠近拼缝的构件表面浆少。模板表面未清理干净,附有水泥浆渣等杂物。预防措施:振捣遵循紧插慢拔原则,振动捧插入到拔出时间控制在20秒为佳,插入下层5IOCm,振捣至已表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;腹板斜面宦作为硅分层
3、控制高度,以利排气:插振捣棒确有困难时,采用附着式振捣器或人工插捣的方法振实。新拌碎必须按水泥或外加剂的性质,在初凝前振捣,放置时间过长未初凝硅可拉回拌和站按设计水灰比加水加水泥重新拌和,放灰时剔除结硬灰块。碎结块比较严重时,严禁使用。T梁腹板上部、翼板碎主要依靠插入式振捣器振捣,尽量避免浇注上部碎时,启动附着式振捣器,导致下部即将结硬的碎表面出现麻面。2、蜂窝原因分析:模板漏浆,加上振捣过度,跑浆严重。碎塌落度偏小。加上激振力不足或漏振。硅浇注方法不当,没有采用带浆法下料和赶浆法振捣。佐搅拌与振捣不足,已不均匀、不密实,造成局部砂浆过少。预防措施:浇注前必须检查和嵌填模板拼缝,并浇水湿润;浇
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