100万吨年柴油加氢装置开工问题分析与对策.docx
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1、100万吨年柴油加氢装置开工问题分析与对策一、装置简介某柴油加氢装置采用中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院(RIPP)开发的脱硫、脱氮的加氢精制催化剂,其工艺流程见图1。E-1O3/E1O2型水CL入口注水除找水泵 入口注水E-IOlMttM微环融 IE缩机吹扫气 把二*冲洗氧废乳去脱疏系然 D-I08糖环气分液,至高压空冷器炉前混乳E-I0IA/B/C 反应产物/混 筑油换热器F-IOlK-IO2循型机,E-1O4味层冷氧 E-103加热炉D-102F-IOI原料油加气精制 线冲 反应器P-102进料泵I过潴器原料油 缓冲P-IOl 原料升压系sRy反冲洗反应赛热高压分离言气热而II
2、分宓器气 与冷低压分离器与冷低压分离器r-102油换油换热IS菌 E-102f, 热岛压分离器气息压油LJ与混氢换热器空冷器相D-I03 热而压 分禺器Ve-ioia j D-I04 热低压 分内器黄胺液D-107循环履 聚结器D-105 冷高压 分离器 水相 低压分A-20I脱娥化X汽E-201酸性气体 提塔顶空冷器水冷器需汽提蒸汽P-201回流系ilC-IOI 脱虢化氧 汽提塔D-201珞顶回流雄含娥污水E-IOIB热低压分肉器油A-102低分 空冷JS含我污水换热器一、柴油出装置 D-I06 冷低压分衡器图I柴油加氢装置流程二、开工过程装置于2020年4月21日引氮气进入开工阶段,22日
3、反应系统低压氢气气密合格,22日20:53反应炉点火,控制反应器入口温度165。C进行最低升压温度(MPT)升温;24B08:00反应器最低器壁温度达到93,反应系统压力按不大于15MPah的速率进行升压,并进行氢气气密;24日13:30至25日03:00,两台新氢压缩机相继因级间冷却器内漏停机导致氢气气密中断;25B13:45反应系统氢气气密合格,开进料泵反应系统进油,21:05开始注硫对催化剂硫化。2020年4月27日09:00,催化剂硫化结束,引常二线原料,进入质量调整阶段。截至4月28日16:00产品硫质量分数始终在40120gg波动,不能满足小于10gg的质量指标要求。4月28日16
4、:20开始掺炼催化裂化柴油(催柴)并逐步提高至30th,其中催柴占比约60%;21:30,产品硫质量分数小于3.2gg,满足硫质量分数小于10gg的指标要求。4月29日22:00产品硫质量分数又升至28gg且居高不下,基本恢复到掺炼催柴前分析数值。4月30日21:00原料切换为100%催柴,5月1日O0:30产品硫含量分析合格,装置开工正常。三、问题与对策1、热高压分离器液位异常在催化剂硫化前期,引低氮柴油22min后,热高压分离器(D-103)出现液位且持卖外送的异常现象。4月25日13:46启动反应进料泵,初始进料量30tho根据反应炉出口温度逐渐提高进料量,14:34最高提至60th;1
5、4:08D-103液位开始上涨,建立65%液位后投用液位控制阀,较历次开工时间(90min)明显缩短,同时热低分油流量由20th增至50th,并在开工循环泵停运后基本保持约30th的稳定流量,直至15:54原料油穿透反应器和高压换热器后进入D-103l热低分油流量又增至50tho由反应进料量、D-103液位及热低分油流量变化趋势可知,进料泵开启22min后,D-103便持续有约30th的进料量,远低于油品穿透反应器的时间。分析产生该现象的原因:一是进料与反应产物高压换热器内漏,部分油品走短路直接进入D-103;二是油品进入反应器后大量汽化,气体快速穿透反应器在高压换热器冷凝后进入D-103;三
6、是反应器出口至热高压分离器管线及高压换热器中存留的油品或干燥生成的水,进料后被携带进入D-103o(1)高压换热器内漏分析一方面,D-103快速建立液位时,判断高压换热器内漏的可能性极大;另一方面,进料初期高压换热器及反应炉出口温度波动较小,进料后反应炉只增点6个主火嘴,同时高压换热器副线增加10%开度,在此情况下反应炉出口温度仅降低了6,与以往开工时降低20。C左右差异较大,说明进入反应炉的油品较少。因此,从这两个方面判断高压换热器存在内漏的可能性。根据计算所得,换热器内漏30th(占进料量的50%),故通过降低进料量观察高压换热器旁路流量变化、关闭高压换热器旁路计算换热温差,计算得知经过高
7、压换热器后的管、壳程物料温差较小,并且掺炼催柴后产品硫质量分数可降到3.2gg以下,说明高压换热器并非一直大量内漏,属于间歇性内漏。具体原因见下文精制柴油硫含量波动分析。(2)设备管线存油分析D-103内径2400mm,液位计上下引液相距4150mm,液位由0升高至65%用时20min,经过计算可知,进入D-103的油品流量约36.6m3h,常二线密度为835.7kgm3(折算后约30.6th),与热低分油流量计指示数值基本一致,由此可以判定,热低分油流量计的数值基本准确。D-103液位开始上升与油品正常穿透反应器进入D-103的时间间隔为108min,由此可计算出进入D-103油品总体积约6
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