泵送混凝土的工作性变化及应对方案.docx
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1、泵送混凝土的工作性变化及应对方案1试验方案1.1 试验原材料(1)混凝土原材料:金隅振兴PO42.5级水泥;S95级矿粉;北疆电厂F类I级和In级粉煤灰,0.045mm筛筛余分别为9.1%和42%;吉林某企业生产的粉煤灰微珠,需水量比为83%;武汉某公司生产的硅灰,SiO2含量93.7%;河砂A、B、C细度模数分别为2.4、2.4、2.6,含泥分别为3.3%、2.6%、1.9%;石灰岩碎石,525mm连续级配。(2)减水剂:试验室用减水剂包括高减水型聚竣酸减水剂JY-TS-I,减水率35%媛释型聚竣酸减水剂JY-TS-302、JY-TS-2和JY-TS-SOl,分别符合JC/T24812018
2、混凝土坍落度保持剂中I、口、In类要求。工程现场所用聚竣酸减水剂为复配产品,固含量分别为10%和40%(3)缓凝剂:葡萄糖酸钠、葡萄糖、白糖、麦芽糊精、羟基乙叉二臃酸HEDPo(4淇他外加剂十二烷基硫酸钠引气剂K12,有效物20%;引气剂AE-PLUS;7168消泡齐IJ;羟丙基甲基纤维素(HPMC)1.2 试验方案工程出、入泵混凝土的温度、流动度/含气量的变化:对天津某公司超高泵送盘管试验及所承接两处工程的现场施工混凝土的有关试验数据进行汇总分析。工程要求和混凝土配合比。C60和C35混凝土用粉煤灰分别为北疆电厂F类I级和In级粉煤灰,0.045mm筛筛余分别为9.1%和42%;所用减水剂均
3、为北京某公司生产的聚竣酸高性能减水剂复配产品,固含量分别为10%、40%;C35混凝土采用砂A和砂B两种河砂,含泥分别为3.3%和2.6%;C60混凝土用河砂C,含泥为1.9%;C60混凝土用石为整形过的525mm连续级配碎石。其他原材料同1.1节。环境温度低于混凝土47。(:,混凝土入泵前经时约4060min,C35现场混凝土、C60-2现场混凝土和C60-1盘管混凝土在泵管中的输送经时约23min、57min和50mino1.3 研究内容压力对净浆流动度和水化热影响;含气量对砂浆流动度的影响;气泡大小对自由水量的影响;温度对净浆流动度的影响;外加剂改善泵送混凝土工作性的措施研究。1.4 测
4、试方法按照GB/T500802016普通混凝土拌合物性能试验方法标准、GB/T80772012混凝土外加剂匀质性试验方法和JGJ/T283-2012自密实混凝土应用技术规程进行混凝土净浆流动度、扩展度、含气量的测试。2试验结果与分析2.1 压力对净浆流动度和水化热的影响C35和C60-2现场混凝土泵送压力分别为IOMPa和12MPa,C60-1盘管泵送压力8.0-12.SMPa0受试验条件限制,试验室仅进行了3.0MPa静态加压模拟。加压设备由SY-2型压力泌水仪取出筛网,垫平导水槽,关闭泌水阀,在筒体内置完整塑料袋改造而成,见图L试验室调整减水剂用量,在折固掺量0.18%时,常压净浆流动度出
5、现增长、稳定、损失三个阶段。取加水后IOmin和12Omin作为流动度增长期和损失期的加压起测点。加压至3.0MPa衡压60mino在各测试时点同步进行浆体的流动度测试,见图2,为方便作图,对塑性较好但是流动度不满足扩展度试验的净浆,取其扩展度为60mmo停止加压后进行常压和加压浆体水化热测试。加压试验操作参考GB/T500802016压力泌水试验的加压方法。由图2可知:在流动度增长期,加压后净浆流动度无明显变化,但处于流动度损失期净浆经过加压,流动度损失至200mm的时间提前约35min。净浆流动度损失可能源于以下综合作用:随减水剂分散作用下降,水泥颗粒间絮凝作用增加,加压环境将促进这一作用
6、;熟料受烧成急冷期矿物收缩和粉磨过程中挤压等作用形成一定数量微裂缝,压力下,水对微裂隙渗入能力加大;水泥水化产物可溶性很低,包裹于熟料颗粒表面,形成膜层抑制水泥水化,压力下,水对水化产物膜层渗入能力增强。水化热试验数据未体现显著差异(不再列出),具体影响机理有待进一步研究。综上所述,考虑到现场泵压约为试验室施加压力的三倍左右,将进一步减小促进流动性损失期混凝土流动性。如果在满足泵送要求下减小泵送压力,预计将有助于减少经泵的流动性损失。2.2 含气量对砂浆流动度的影响及气泡大小对自由水量的影响对现场C35和C60混凝土各进行了4车次混凝土测试,每车取样测试1次,各混凝土入泵前经时约4060min
7、oC35第1、2车次混凝土用砂为砂A,泵后混凝土工作性损失较大,第3、4车次进行混凝土用砂调整,换用砂B,第3车次混凝土出泵出现浮浆,第4车次生产下调减水剂0.2%,出泵混凝土匀质性良好。C60混凝土第1、2车次(在盘管试验时进行,采用含微珠的C60-1配合比)出泵时混凝土有明显浮浆;第3、4车次(在工地现场进行,采用含硅灰的C60-2配合比)出泵混凝土匀质性良好。对各测试混凝土,采用两种插捣方式测量经泵前后混凝土的含气量,计算出泵和入泵混凝土含气量的比值。一种是一次装满,插捣15次;另一种是分三层装满,每层插捣25次,分别计为含气量比1和含气量比2有关流动度和含气量变化情况见图3和图4o由图
8、3、图4可知,混凝土的出入泵含气量比大于100%的比例占测试总数的75%,含气量比小于100%的情况全部出现于泵后浮浆混凝土中;出入泵混凝土含气量比2总体小于含气量比1;C60-2混凝土的含气量比差异相对较小。出入泵含气量比大于100%代表含气量增加。这说明经泵后流态非离析混凝土含气量不会损失,混凝土经泵损失并非由含气量损失导致。根据经验可知,入泵前拌和物从搅拌车卸出下落和出泵过程中料流冲击引入的空气是含气量上升的部分原因。含气量比2总体小于含气量比1说明,在更长时间振捣下,出泵混凝土气泡溢出比例更大。取C35第4次测试出入泵混凝土按一次装满方式成型试件,硬化后观察,以可见气泡为基础,出泵成型
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