高大墩身混凝土滞后泌水改进措施.docx
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1、高大墩身混凝土滞后泌水改进措施某桥梁工程墩身结构尺寸大、墩身高度高,混凝土强度等级为C35,属于高大墩身混凝土,外观质量要求高。高大墩身混凝土要求混凝土水化温升低、凝结时间长、泌水性能要求高,通常采用大掺量矿物掺合料、缓凝型高性能减水剂等技术;根据混凝土耐久性相关规定,C35混凝土最大胶凝材料应小于400kgm3,给高大墩身混凝土施工质量控制提出了较高要求,该工程在进行墩身工艺试验过程中,出现了混凝土浇筑完成45小时后混凝土表面冒泡的滞后泌水,混凝土表层出现漂黑、漂油、冒泡、泌水等现象,模板拆除后混凝土表面存在泌水砂线等外观缺陷,给技术人员对混凝土质量控制带来了极大困题。1混凝土原材料及配合比
2、(1)水泥。福建安砂建福P,042.5水泥,比表面积310kg/W,3天强度25.2MPa,28天强度48.6MPa。标准稠度24.6%,碱含量0.52%,初凝时间215min,终凝时间267min(2)粉煤灰。中国国电谏壁电厂的I级灰,细度7.8%,需水量比92%,烧失量2.8%,碱含量0.5%,游离氧化钙0.45%。(3)细骨料。闽江河砂,中砂,细度模数26含泥量0.6%,泥块含量00%,0.3mm颗粒含量8.3%。(4)粗骨料。525mm连续级配碎石,含泥量0.3%,泥块含量0.1%,针片状颗粒含量3%,压碎值5%。(5)外加剂。江苏奥莱特新材料股份有限公司缓凝型高性能减水剂,减水率27
3、%,含气量2.6%,凝结时间差(初凝+12Omin,终凝+105min),抗压强度比7d为143%、28d为136%。江苏奥莱特新材料股份有限公司晶核早强剂(CSH),固含22Wt%。(6)混凝土配合比。墩身混凝土配合比参数及性能指标分别如表1、2所示,混凝土状态如图1所示。2原因分析及解决措施2.1原因分析混凝土泌水是指混凝土在运输、泵送、振捣及静置过程中出现集料和水分分离的现象;产生混凝土泌水的主要原因有:1)水胶比过大外加剂掺量过多;2)水泥凝结时间长、比表面积小、中细颗粒含量少;3)细集料偏粗或级配不合理;4)外加剂储存和选用不合理;5)振捣过度。混凝土浇筑完成后表面冒泡的滞后泌水,与
4、普通混凝土泌水相比,具有隐蔽性,危害性更大,产生的原因主要有自由水过量、混凝土凝结时间较长、水化速率低、压力泌水率高,随着混凝土中骨料、浆体的下沉密实,自由水从混凝土拌合物中溢出。根据本项目原材料特点,产生混凝土滞后泌水的具体原因分析如下:(1)水泥:与常规水泥相比,本工程水泥标准稠度用水量低,凝结时间较长,导致混凝土水化速率偏低,在减水剂未掺入缓凝成分的情况下混凝土的凝结时间已达68h。经调研分析,该水泥的熟料组成大致如下:C3S约45%,C2S约29%,C3A约6%,C4AF约20%混合材中掺有煤肝石约4%、石灰石粉约4%(含氟化钙0.3%,俗称萤石),铅锌污泥约2%。水泥熟料的C3S含量
5、较常规水泥较低是水泥凝结时间较长的原因之一;掺入铅锌污泥是本工程水泥凝结时间较长的重要原因。张平对铅锌尾矿作矿化剂对水泥凝结时间的影响进行了研究,研究得出:铅锌尾矿主要有硫化锌矿和氧化锌矿2大类,以ZnO和ZnS为主要成分的铅锌尾矿单掺作矿化剂,高温燃烧时,掺量低于1%矿化作用不明显,掺量大于1%使水泥凝结时间延缓。但掺入CaF2可以减弱Zn2+对凝结时间延缓的影响,掺入铅锌尾矿作矿化剂,宜采用高温燃烧的工艺措施。(2)砂中细颗粒含量偏低,根据混凝土质量控制标准GB50164-2011要求,泵送混凝土用细集料,0.3mm颗粒含量不宜少于15%o(3)本项目采用的水泥标准稠度用水量低、粉煤灰需水
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