水泥中控技能大赛案例分析题.docx
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1、水泥中控技能大赛案例分析题水泥资料2023-09-2807:40发表于广西图片案例分析:1.熟料样的化学全分析结果如表所示,请对该结果作分析。名称Si02A2O3Fe23CaOMgO合计成分23.944.893.6565.301.0198.83名称K:HnPC3SC2SC3AC4AFf-CaO成分0.8332.811.3443.2836.096.7611.130.59解:看熟料全分析结果时,一要看三率值(KH、n、p是否在要求的范围内;二要看熟料中C3S+C2S含量是否高,C3A+C4AF含量是否为2022%;三要看MgO是否超出范围,如超出范围,就是废品,不能直接粉磨出厂,只能与低MgO熟料
2、搭配合格后才能粉磨出厂;四要看熟料化学组成及矿物含量多少,以便分析燃烧难易的影响因素。由上表可见,C3A+C4AF只有17.89%,KH为0.833,都太低,而n高达2.81o该熟料化学成分波动太大,燃烧中因熔剂矿物成分含量过少,结粒困难,易出现“飞砂”,熟料标号也不会高.根据这种情况,要建议提高KH值和熔剂矿物含量,增加铁含量,降低n值,减少Sio2含量,使配料达到要求。2 .苞冷机出口熟料温度总是偏高,试分析产生的原因并提出处理建议。解:可能的原因和现象:冷却风量不够;(2)菌床速度过快,熟料冷却后移;黄床上出现“红料流”或熟料结大块;冷却机内有高温区的热风窜至冷端。主要操作处理:(1)适
3、当增加有关风室的风量;(2)适当减慢竟速;(3)冷却机如无隔墙,可以增加隔墙,以控制冷端风量的分布。3 .Y水泥厂的增湿塔有湿底现象,该如何解决这个问题?答:原因分析:喷嘴调整不佳;(2)喷嘴内结垢堵塞或喷嘴接缝处漏水(喷嘴密封垫失效);管路漏水,压力不足;(4)水泵故障.处理方法:停窑检修时重新调整喷嘴;(2牌窑检修时清洗或更换喷嘴;堵漏管路、调整水泵工作压力M)启动备用水泵。查明原因,尽快检修更换部件;(5)湿窑灰立刻从旁路排出。4 .煤源紧张,ZD水泥厂在燃烧时掺用了灰分较大的劣质煤,要注意什么问题?答:劣质煤的特点是灰份高,燃烧慢,发热量低。使用劣质煤燃烧时,黑火头长,窑内温度低后不易
4、烧起来,而且易结圈C使用劣质煤时,首先应根据煤的成分改变配料,采用比较易烧的方案;同时改进喷煤系统,加强煤风混合,加快燃烧速度。在有可能的条件下,可把煤粉磨得细一些,水分低些一二次风温度高些。除上述条件外,关键的问题还在于窑操如何改变操作参数,适合煨烧劣质煤的需要。使用劣质煤时,在不致使窑尾温度过低的情况下,应关小排风,尾温比正常控制低5,以保证较集中的火焰和一定的烧成带热力强度,弥补煤质不好带来的黑火头长热力分散的缺陷。在燃烧过程中,烧成带温度应偏上限控制。使用劣质煤,预打小慢车的作用更为显著,要很好地加以运用,只要加强操作,采取各种相应措施,用劣质煤是可以烧出高标号水泥熟料的。5 .XS公
5、司2500td新型干法水泥熟料生产线,2002年10月投产以来,频繁结蛋、结圈,据不完全统计,2003年全年因结蛋造成停车20多次。通过分析和查找原因,提出处理问题的措施,解决窑结蛋的问题。解:原因分析预防措施煤灰份高,灰尘含量大,液相增加且高温区后移加强煤的均化;少用铲车进煤配料不当,饱和比低,熔剂矿物多改善配料窑前用煤过多,燃烧不完全,高温区后移,提前形成液相结块,而不能越过窑皮区控制好窑前用煤拉风过大,高温区后移合理用风分解炉温过高,液相提前出现控制适当的分解炉温度窑速过低,窑内填充率高物料易烧性好时,尽量薄料快烧上升烟道等大块结皮料垮落,形成结核体定期清理上升烟道、窑尾喂料室的结皮6
6、.DN公司水泥厂日产2000吨水泥熟料生产线,2002年5月有火焰扫窑皮的现象,给窑的正常操作带来很大的影响,请分析产生的原因并提出解决的措施。解:产生的原因及解决的措施如下:燃烧器的位置问题。燃烧器的位置是相当重要的,如安装不合适,将直接影响到回转窑内的燃烧情况和耐火材料的使用寿命,甚至影响到回转窑筒体的使用安全,要调整安装好位置。火焰的形状不好。内风过大,火焰发散造成扫窑皮现象.如果结构设计没问题,则通过内外风的调节和配合改变其工作状态,可减少因火焰形状造成的扫窑皮现象。燃烧器喷头处有异物。如由煤粉带入的泡沫、塑料袋、碎布等杂物夹在喷口处,造成火焰变形或分叉,发现后应及时清理。燃烧器喷头处
7、有结焦或窑衬脱落,导致燃烧器喷头变形等,发现后应及时处理或更换。燃烧器的结构问题。因燃烧器结构设计不合理,造成的扫窑皮问题,很难通过生产控制和操作的选择,达到目的。如旋流叶片的导向问题、内外风的匹配问题、煤风通道倒角问题等。必须针对回转窑的结构和燃料的状况,选择合适的燃烧器,以满足生产要求。7 .DG水泥厂4000td水泥熟料生产线,2003年11月因红窑停机达12天,造成较大经济损失,试分析产生的原因并提出解决的措施。解:原因分析:配料和操作过程有问题,导致窑皮挂得厚薄不均或脱落1窑衬镶砌质量不好或损坏或渗蚀变薄后未按期更换;轮带与垫板磨损严重,间隙过大,使筒体径向变形增大;筒体中心线不直;
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