苯乙烯企业存在问题分析及改进建议.docx
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1、苯乙烯企业存在问题分析及改进建议按照全国危险化学品安全风险集中治理方案(安委202112号)、高危细分领域安全风险专项治理工作方案要求,2022年5月下旬至6月下旬,应急管理部组织21名专家,组成7个专家组,对9个重点省(市)相对集中的71家苯乙烯企业开展了专家指导服务。本次专家指导服务初步摸清了苯乙烯安全生产现状,消除了一批安全风险隐患,推动了行业安全管理水平提升。本次指导服务共查出各类安全隐患问题2422项,其中,构成重大安全生产事故隐患71项(占比2.9%),涉及重点检查项的问题977项(占比40.3%)o通过指导服务发现,对照苯乙烯安全风险隐患排查指南(试行)(以下简称指南),各有关企
2、业在安全风险管控方面仍存在明显短板,尤其是部分企业在苯乙烯防聚合、防泄漏管理以及苯乙烯罐区管理、自动化升级改造、本质安全设计等方面问题较为突出。一、防聚合管理没有引起企业重视,存在超温储存、未对阻聚剂的添加进行控制等现象(一)温度控制不合理,未按照相关要求储存苯乙烯有效控制苯乙烯储存温度,是防止聚合的主要控制指标,石油化工储运系统罐区设计规范(SH/T3007-2014)中明确要求苯乙烯储存温度控制在5-20z由于国内苯乙烯使用企业对外购的苯乙烯原料中阻聚剂含量不进行检测,无法有效控制苯乙烯中阻聚剂的含量是否在合理的范围内,因此对于苯乙烯储存温度的控制尤为重要,但在指导服务中发现多家企业苯乙烯
3、储存温度控制不合理,对于储存温度的控制也未引起企业的足够重视。一是源头管控存在漏洞,如某石化企业操作规程中苯乙烯储罐温度控制上限为55,还有企业DCS系统中苯乙烯储罐温度高高报警值高达54。C等,均远超控制要求。二是部分企业未设置苯乙烯储罐冷冻降温措施,还有企业以消防喷淋代替降温措施,大部分储罐都带有保温层,这些都无法保障苯乙烯储存温度控制在520oCo三是超温储存苯乙烯,现场检查时发现部分企业苯乙烯储罐液相温度超过20oCz存在苯乙烯聚合的风险。(二)苯乙烯阻聚剂含量控制不严格部分企业没有认识到控制苯乙烯中阻聚剂有效含量,是防止苯乙烯聚合的重要因素,还有部分使用企业认为购买时生产企业已添加过
4、阻聚剂,就可以高枕无忧了,岂不知阻聚剂含量受运输、装卸、储存周期、氧含量变化等因素,都会引起阻聚剂的消耗及含量的下降,为事故的发生埋下了隐患。企业涉及阻聚剂管控不严格或未进行管控的问题主要体现在:一是部分企业还未制定苯乙烯阻聚剂含量控制指标,未对储罐内阻聚剂含量进行检测,风险不可控。二是部分企业未设置苯乙烯储存单元阻聚剂加注设施。三是还有企业聚合反应釜终止剂切断阀前后根阀处于关闭状态,终止剂紧急加注联锁失效。(三)关键环节风险辨识存在不足部分苯乙烯企业未吸取近年来同类企业事故教训,风险辨识管控不到位,主要体现在:一是未深入辨识苯乙烯易聚合关键岗位并制定采取相应处置措施,如苯乙烯蒸储环节、苯乙烯
5、中间储存等环节等。二是未制定处置苯乙烯管道、导淋、仪表阀低点堵塞时,应设专人监护的管理要求。在苯乙烯防聚合管理方面,存在这诸多问题,说明部分企业没有汲取事故教训I,没有对苯乙烯宜聚合发生事故引起高度重视,2020年5月7日,印度LG化工厂发生苯乙烯气体泄漏事故,约3吨苯乙烯泄漏,造成至少15人死亡,5000余人不同程度受伤,推断其事故原因一是冷冻设施失效,温度上升,导致自聚反应;二是阻聚剂和溶解氧含量不足,自聚反应未有效抑制导致事故发生;三是无有效应对措施,员工知识匮乏,未遵守操作规程等。警钟长鸣,一厂出事故万厂受教育,印度LG化工厂事故,触目惊心。建议企业按照指南石油化工企业设计防火标准(2
6、018年版)石油化工储运系统罐区设计规范等相关要求,一是加强苯乙烯关键环节自聚风险管控,防范化解重大风险,加强苯乙烯罐区和使用装置的日常管理;二是严格控制苯乙烯储存、使用环节温度以及阻聚剂含量,确保各项安全设备设施正常运行;三是结合企业实际,制定苯乙烯关键环节自聚应急处置措施,定期组织演练,提高职工对苯乙烯自聚、泄漏时的应急处置能力。二、防泄漏管理不严格,对泄漏危害认识不够(一)苯乙烯储罐氮封系统未设置投用,尾气排放未得到有效管控2011年,原国家安全监管总局关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知(安监总厅管三(2011)142号)中要求,储罐宜采用氮封系统。部分使用企业
7、建厂较早未设置氮封系统,还有部分企业不能正确理解氮封系统中微量氧的控制而未设置或投用氮封系统。还有多家企业还未设置苯乙烯尾气回收系统,储罐区、中间罐区等苯乙烯尾气通过罐顶呼吸阀、通气窗等就地排放,存在较大风险。(二)未实现密闭采样管控,输送未使用无泄漏泵部分企业安全投入不足,对于未实现密闭采样、输送未使用无泄漏泵这类问题,企业自查均不难发现,但有些企业存在观望的心态,拖延整改,指导服务中有33家企业未实现密闭采样,占比46.5%;还有20家企业未采用无泄漏泵,占比28.2%,如广东某石化企业、辽宁某石化企业、部分合资及独资企业等苯乙烯转料泵、苯乙烯卸车泵、苯乙烯送料泵等,均为单端面机封离心泵,
8、防泄漏管理不到位。(三)泄压释放管理失控,泄压设施配置不规范部分企业没有认识到安全泄放的重要性,物理保护层缺失,部分苯乙烯使用企业聚合反应釜紧急泄放及安全阀出口引出厂房就地排放,未按照相关要求设置处理装置,且未采取任何安全措施,一旦安全阀超压泄放,由于静电等因素,极可能引发火灾及回火爆炸等,存在较大风险。还有部分企业未设置聚合反应釜安全阀前爆破片,存在安全阀被聚合物堵塞失效,物理保护层缺失、无法对超压释放的风险,存在物理爆炸的风险。(四)可燃气体探测器应设未设本次指导服务中超过半数的企业存在未按照设计及GB/T50493-2019的要求,设置可燃有毒气体探测器或气体探测器未正常投用等,主要是部
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