煤磨中控操作系统作业指导书.docx
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1、管理制度煤磨中控操作系统作业指导书一、质量标准1.煤粉细度:12%合格率80%2、煤粉水份:2.5%合格率290%3、灰份相邻二次:2%合格率70%4、挥发份相邻二次:2%合格率70%二、工艺要求1、入磨原煤水份4.0%,合格率280%;2、控制参数:磨机达到额定产量40th时,入磨风温200300,入磨负压200600Pa;出磨风温607(TC,磨机进出口压差50006500Pa,袋收尘入口风温70。Co三、系统操作(一)操作指导思想1.总体操作原则:预前小调整、防止大变动。2、总体操作目的:严格控制各点参数控制在合理范围内,做到防患于未然,保证系统正常运行为烧成系统提供充足的合格煤粉,实现
2、优质、高产、低消耗。3、监控装置齐全有效,显示清晰,反应灵敏。4、操作环境整洁适宜。(二)开车前的准备工作1、确认巡检工对设备各润滑点按规定加油,油量、牌号正确,油路畅通,油压、油温正常。2、确认巡检工检查设备冷却水路畅通,流量合适,无渗漏。3、确认巡检工检查设备内部清洁无杂物,关好检查孔,清扫孔,做好各人孔门、防爆阀及夕M呆温的密封。4、确认现场仪表要指示正确,与中控室显示一致。5、确认巡检工检查转子秤的风管、阀门、油杯内油位、转子间隙等能够正常运转。6、确认袋收尘、螺旋输送机转向正确无误。7、确认巡检工将机旁按钮盒选择开关打到集中位置并锁定。中控操作员做开车准备,检查系统设备是否全部备妥。
3、(三)开车1.供热煤磨粉磨煤粉时,需要一定温度的热风通过磨机,用以烘干原煤中的水份。本系统用窑尾废气供热,当烧成系统未生产时,可用热风炉提供热源。一般控制在1030分钟,通热风即可。2、系统启动和预热依次启动煤粉仓收尘组,煤粉入仓输送组,袋收尘器、煤磨排风组。调整排风机入口阀门、冷风阀门的开度到适当位置,以控制入磨风温不超过100oC,入磨负压约200Pa,出磨风温75T,对系统进行预热。在预热过程中,启动油站组。3、预热结束后,系统投料运转。启动煤磨组、喂煤组、根据系统状态调整给煤机的喂料量,喂一定量的原煤,开始粉磨操作。随着喂煤量的增大的同时,应加大排风机入口阀门的开度,适当关小冷风阀的开
4、度,增大入磨内热风量,以保证出磨风温75。(四)系统运行中异常情况的调整1、煤磨生产能力低,检测判断为喂料速度低,粉磨压力低,系统风量低。调整处理方法为增加喂料速率,增加粉磨压力,调整系统风量。2、煤磨产品太粗,检测判断为选粉效率低,系统风量过大,粉磨压力低。调整处理方法为提高选粉机转速,调整系统风量,增加粉磨压力。3、磨机振动太大,检测判断为喂料不均匀,磨盘料层过薄,内循环量过大,金属件进入磨。调整处理方法为均匀喂料,调整喂料速度或降彳氐粉磨压力,适当降低选粉机转速(但要保证产品细度),检查金属探测器,磁铁分离器工作是否正常。4、磨机风环压差过大,检测判断为粉磨压力低,喂料量高,产品太细。调
5、整处理方法为增加粉磨压力,降低喂料速率,降低选粉机转速。5、磨机风环压差过小,检测判断为喂料速率低,产品太粗。调整处理方法为慢慢增加喂料速率,提高选粉机转速。6、煤粉水份高,检测判断为出磨气体温度低。调整处理方法为提高入磨气体温度,减少喂煤。7、吐渣过多,检测判断为喂料量过大,入磨物料粒度过大,研磨压力过小,系统通风量不足,喷口环损坏、磨损或堵塞,挡料环磨损。调整处理方法为减少喂料,降低入磨物料粒度,调整研磨压力,加大通风量,停磨修理或者更换、清堵,停磨修理或者更换。8、袋收尘器的收尘效果差,检测判断为观察烟囱排出气体中含尘量高。调整处理方法为检查袋收尘器滤袋是否破损、糊袋;检蛰系统漏风情况,
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- 煤磨中控 操作系统 作业 指导书
