管理评审报告2018.docx
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1、评审目的通过对本厂质量体系的定期评审,验证质量体系持续有效满足IS09001:2015体系标准要求,以确保本厂质量体系的适宜性、充分性、有效性,不断满足相关方需求和期望。评审日期2017年9月28日评审地点会议室主持人王家俊参加人员:总裁、管理者代表、各部门负责人、内审组长等。评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论(改进措施)1.上次内部审核、外部审核的情况总结。一、2017年9月22日内部审核,开出的5项一般不符合项,已在9月26日期限内验证改善完成。二、2016年12月21日,DNV对本厂质量管理体系进行年度跟踪审核,开出4个一般不符合项、2个观察项报告。一、2017年9月22日内部审
2、核发现,在区域划分与标识追溯性、设备操作与维护保养、生产过程控制中首件制作、生产和服务提供的作业指导书、测量设备管控等方面,未严格按照程序文件要求执行,缺乏必要的执行力度。二、2016年12月21日DNV年度跟踪审核发现,1)吹塑机生产工艺设置参数,未按照吹塑厂成型工艺技术条件参数执行;2)吹瓶机维修保养表与吹塑机年度设备维修保养计划的保养项目不完全相符;3)外协加工单(HX161212,淬火HRC42-47)和加工合同(P051203,淬火HRC45-46)采购信息不一致,且外协加工单未得到审批;4)进料质量异常处理通知单(单号:SCAR2015120057),供应商原因分析及对策未填写;5
3、)顾客满意程度调查表没有产品型号或合同编号信息;6)模具加工工艺卡,对关键的加工工序以及检验的数据,未进行追溯管理。L充分利用每次内审,挖掘各部门在品质管理活动中所存在的问题,及时纠正、杜绝再发,促使质量管理体系得以持续改进。2.促使管理层及员工,自觉遵循标准要求作业,并不断反馈、沟通。1 .不断增长知识和阅历,促使质量管理体系不断改进。2 .从外审中不断寻找出内审在审核方法、技巧存在的差距,促使内审水平提高。3 .通过各种审核,充分验证了本司质量管理体系的充分性、适宜性及有效性。证明本司质量管理体系是能经受住考验的。4 .特别关注:DNV在2016年度跟踪审核,开出4个一般不符合项、2个观察
4、项,在2017年10月11-13日换证与升级审核中,不允许再次出现,必须得到改善和维持。2.客诉处理结果1 .客户多次投诉:LIN-90LIN-70SB-40机型的油缸漏油现象,尤其是吹风座油缸漏油频次为多。2 .浙江客户投诉,本厂机器编号142728、机型LlN-9011-TS,在运行时,发现其锁模架的左横梁断裂。3 .浙江客户投诉,本厂机器编号162898、机型LlN-9011-TSI,其口模调节块断裂4 .接客诉,162896/佛山,机型LIN-90II-TS产品,客户在使用时发现,其锁模同步齿条整体断裂。1 .未来采用质量可靠的威格仕油缸,提升产品的品质信誉;更改油缸现有的结构,增加回
5、油管、采用新端盖和司达行油封。2 .焊接其对焊接部位进行再焊接,边焊接边清除焊渣,以防虚焊;对焊接部位进行低温回火处理,将焊接件放置进行自然时效处理,以消除焊接应力。3 .更改原材料,由轴承钢改用S136磨具钢原材料制作,确保表面硬度、芯内部具有韧性(塑性),整体强度符合要求,4 .督促供应商严格按照图纸要求,进行高频淬火,控制规定硬度,来料检验采用加严抽检方式进行检验。1 .挖掘各种潜在隐患,杜绝一切问题的再发生。2 .以客户投诉作为品质改善切入点,举一反三,进行任何的质量改善活动,促使客户意识在本厂内部的形成。3 .制订整改措施,并切实执行,已验证整改措施的有效性,完成标准化工作。4 .建
6、立客诉要求及产品异常的档案资料,以便对新进员工着重培训,杜绝问题再次发生。评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论(改进措施)2.客诉处理结果5.接客诉,上海客户外卖单2960/17、2964/17,有4件分流梳,客户在使用时发现漏胶。5.强化对原材料供应商的管理力度,在开发新供应商,同时关注其品质的满足程度。更改重要零部件原材料供应商,应进行必要的评估,并完成样品试用过程。3.重大品质异常。1 .在加工主油路板时,发现有内孔11、深度123mm,做成中14、深度188mm02 .在加工AKM3743壳牌4L模体时,将运水孔多加深了Hmm,导致后续工序无法加工。3 .在加工外层芯套时,整个加
7、工面孔距与内孔中110中心偏移1mm.4 .加工部发现后刀座6.35深孔,其加工位置错误,导致后续工序无法加工。1 .做好首件,反复核对。2 .强化现场管理,现场管理人员应时刻督促员工按标准作业,并随时验证其执行效果。3 .现场品管人员应识别加工过程,对关键、重要工序进行重点控制,尤其是对工序交接过程中的首次生产的品质控制。1 .形成首件制作与确认机制,坚决执行标准化作业。2 .加大“7S”稽查力度,验证员工的执行力度。3 .将产品与过程的特殊特性在制程中确定,利用PFMEA/CP控制,从制程中做到预先防止。4.客户满意度调查与分析。1.满意度调查统计的结果是满意(平均满意度88.27%),达
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