碱矿渣加气混凝土可行性的研究.docx
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1、1 .学习了重要文献碱矿渣加气混凝土可行性的研究,具体结论和内容包括以下:不同养护方式对碱矿渣加气混凝土强度的影响养护方式出釜容重(kgm3)烘干容重(kgm3)抗压强度(MPa)自然养护10507105.8蒸汽养护11256984.9蒸压养护873.36906.0(1)采用三种养护方式均可使加气混凝土试块获得一定的强度。(2)碱矿渣加气混凝土试块自然养护28天,其抗压强度(绝干状态)可达5.8MPa,达到甚至超过蒸养8h试件的抗压强度,这是其它品种加气混凝土(如水泥一矿渣一砂、水泥一石灰一粉煤灰等)所不可达到的。究其原因主要是因为碱矿渣和碱组分(碱金属氢氧化物、碱金属的碳酸盐、碱金属硅酸盐)
2、制成碱矿渣水泥的抗压强度可达60-120MPao(3)根据试验,蒸压养护条件下(恒压8atm,6h)的碱矿渣加气混凝土的抗压强度比常压养护及自然养护条件下抗压强度高。(4)在碱矿渣加气混凝土研究中,考虑采用蒸压养护。结论:利用碱矿渣水泥研制矿渣加气混凝土存在着浇注稳定性问题,即料浆稳定膨胀问题,采用适宜配比的料浆浇注温度,并使用YP-3缓凝剂,可保证碱矿渣加气混凝土料浆浇注稳定。2 .实验变量的设定(1)激发剂的浓度:根据课题组已经有的论文,证明激发剂浓度对碱矿渣水泥的强度有较大影响,并且在0%T0%内,随着激发剂浓度的增大,碱矿渣水泥的强度也会增加。(2)水泥掺量:根据前期的中试,可以知道,
3、随着水泥掺量的增多,初期静停后的切割强度会比较高。掺量大致控制在50%以下,考虑到成本的问题。(3)氧化钙含量:氧化钙含量较高时,在浆体重可迅速消解,并形成大量的OH,使得溶液的碱度在短时间内就比较高,所以在加入硫酸钠时,硫酸钠溶于水后,碱金属NN会与OH-结合,形成NaOH,NaoH为强碱,所以加入铝粉时,发气迅速而且猛烈,造成孔结构不理想。石灰本身的固化作用可以用碱矿渣水泥来取代。所以选择考虑减少CaO含量。3 .实验内容(1)做了碱矿渣水泥完全取代水泥和氧化钙组,碱激发组分比例为矿渣:水泥=10:08:26:4,还有对比组,砂子为204球磨机磨的,工艺为将所有粉料放在搅拌锅内先搅拌一到两
4、分钟,后加水搅拌,再加入硫酸钠,和铝粉,搅拌均匀后倒入磨具内。实验结果:实验组均不能够硬化,但实验证明无氧化钙是可以发气的,不能硬化的原因考虑1:缺少cao2:工艺有问题,导致矿渣的活性没有被激发,即不能和元明粉充分反应。不应该把矿渣和砂子一起搅拌均匀,应该先把砂子和石膏调成料浆,废渣调成废浆,铝粉要溶解到水中,才能分布均匀,硫酸钠也要溶解在水中,加入到矿渣中,使其和矿渣充分反应。3.砂子细度不够4.废渣和废砖弄错了刘工建议:直接使用厂里的废浆和料浆,利用比重,算出废浆和料浆的量,并且算出要加的水。石膏也看成是砂子进行计算。计算公式:(比重-1)2.65/(1.65X比重)二浓度2.65是砂子
5、的密度1.65二密度T(2)做了五组实验,使用的厂里的料浆,用的是小70.7m的模具。注意:废浆不是把磨细废砖和水拌合,而是把还没蒸压的多余废料和水拌合,所以之前把蒸好的废料和水拌合是错误的,这可能是导致之前实验失败的原因之五组实验都是使用碱矿渣水泥完全取代原配方中得水泥和氧化钙。第一组si:C=Io:0第二组si:C=8:2第三组si:C=6:4第四组si:C=4:6第五组厂里配方为对比组,使月目的是425水泥。容重(kgm3)强度(MPa)容重(kgm3)强度(MPa)第1组0.872.190.9032.36第2组0.9831.92废砖废砖第3组0.9232.5580.9091.822第4
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