焦化废水总氮脱除工艺改良.docx
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1、焦化废水总氮脱除工艺改良根据焦化废水的特点及水质情况,对原有焦化废水系统开展了改造。采用内置生物填料的改进生物法,总氮脱除效率由原来的58%提高到95%,可以控制外排水总氮含量在20mg/L以下,实现焦化废水达标排放。*化工公司梅山分公司焦化废水装置主要处理焦炉剩余氨水、煤气净化废水、焦油加工废水、沥青加工废水、苯加工废水等工艺废水,装置于20*年建成投运,一直运行稳定。GB1617120*炼焦化学工业污染物排放标准增加了总氮污染因子控制标准,原有前置反硝化工艺不能稳定到达排放标准要求,需要开展技术改造以实现废水达标排放。1焦化废水处理现状1.1废水处理原工艺我公司焦化废水处理装置主要用于处理
2、全厂的炼焦、煤气净化及焦油加工、粗苯加工过程中排出的含酚、氟、氮等物质的废水。处理装置由调节池、生化系统、物化系统、过滤装置及污泥处理系统组成,其中生化系统采用AAOO工艺(厌氧+缺氧+两级好氧),为前置反硝化脱氮工艺,废水处理工艺流程见图Io1.2焦化废水处理装置进出水总氮现状焦化废水处理装置总氮不能稳定达标排放,对焦化废水处理站月报表开展分析,废水站运行过程中调节池出水总氮浓度为200300mgL,经过处理后的总氮不能稳定到达排放标准要求,具体数据见表1。原酚氟废水处理站缺氧池采用的是生物膜法。对于生物膜法,填料及布水均匀情况关系到缺氧反硝化效果。我公司的缺氧池A2填料采用现场制作固定支架
3、,在池内散件组装,运行过程中填料容易松脱;同时由于填料设置密度大,水流通道过窄,造成污泥堵塞上浮,池面污泥堆积。污泥活性低,MLVSS/MLSS值低,使缺氧池中异养菌的产率降低,反硝化效果差,影响出水水质。缺氧池A2的布水方式是采用旋转布水器开展布水,而旋转布水器时常出现漏水现象,检修率高。缺氧池系统布水不均匀,污泥容易沉淀,使系统堵塞,影响系统稳定运行,导致反硝化效果下降。2改造方案确定GB1617120*炼焦化学工业污染物排放标准增加了总氮污染因子控制标准,焦化企业必须开展改造,确保排水总氮达标。由于时间紧迫,为了尽快到达新标准要求,又不影响现有废水处理装置稳定运行,对原有废水系统开展了改
4、造,重点是对原有工艺中厌氧池、缺氧池内填料开展改造,同时在原有AAOO工艺根底上增加后置反硝化装置,并对缺氧池中的布水器开展改造,改为布水板均匀布水。利用现有场地及装置优化成为AA0+A0生物接触氧化高效脱除总氮的工艺流程2,并验证其脱氮效果的可靠性。经过对现场条件的调研与细致分析,形成如下方案。(1)新增好氧池01,与原有好氧池01段前3格组成新的01。原有01第4格和好氧池02第1格改造成新缺氧池A3,原有02第2格改造成再曝气池。好氧池01出水全部进入回流沉淀池,回流沉淀池的出水一部分流至回流水吸水井进入原有废水处理流程,另一部分进入新建的给水井中,由泵提升至缺氧池A3中。(2)再曝气池
5、出水自流进入现有二沉池开展泥水分离,上清液进入后续物化处理系统,污泥部分回流至再曝气槽,部分输送至污泥脱水系统开展脱水处理。(3)为了解决原有厌氧池AI与缺氧池A2中存在的问题,经过细致分析,借鉴公司总部缺氧池的设计方式将填料及布水方式开展改良,采用组合式填料,微孔布水板布水方式。改造后的工艺流程见图2(图中粗线部分代表改造或新增设施)。3后置反硝化段装置调试及运行20*年10月完成设备改造,20*年11月到20*年1月完成第1阶段调试,20*年2月到20*年4月完成第2阶段稳定运行。为了确保改造后的后置反硝化段调试不影响原有废水处理装置运行,同时缩短调试时间,制定了调试方案。系统调试的重点是
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