化工大学精馏实验报告.docx
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1、北京化工大学学生试验报告姓名:学号:专业:班级:同组人员:课程名称:化I:原理试验试验名称:精福名脍试验日期:2016.5.13北京化工大学试疆五精馆试验摘要:本试验通过测定稳定工作状态卜塔顶、塔釜与随意两块塔板的液相折光度,得到该处液相浓度,依据数据绘出-y图并用图解法求出理论塔板数,从而得到全回流时的全塔效率与单板效率。通过试验,了解精储塔工作原理。关健词:精循,图解法,理论板数,全塔效率,单板效率。一、目的与任务熟识精摘的工艺流程,驾驭精储试验的操作方法。/解板式塔的结构,视察塔板上汽-液接触状况。测定全回流时的全塔效率与单塔效率。测定部分回流时的全塔效率。测定全塔的浓度(或温度)分布。
2、测定塔釜再沸器的沸腾给热系数。二、基本原理在板式精镭塔中,山塔釜产生的蒸汽沿塔逐板上升与来自塔顶逐板卜.降的回流液,在塔板上实现多次接触,进行传热与传质,使混合液达到肯定程度的分别。回流是精懒操作得以实现的基础。塔顶的回流量与采出量之比,称为回流比。回流比是精馄操作的重要参数之一,其大小影响着精储操作的分别效果和能耗。回流比存在两种极限状况:最小回流比和全回流。若塔在最小回流比下操作,要完成分别任务,则须要无穷多塔板的精储塔。当然,这不符合工业实际,所以最小回流比只是一个操作限度。若操作处于全回流时,既无任何产品采出,也无原料加入,塔顶的冷凝液全部返回塔中,这在生产中午实际意义。但是由于此时所
3、需理论板数最少,又易于达到稳定,故常在工业装置的开停车、解除故障与科学探讨时采纳。实际回流比常取最小回流比的1.22.0倍。在精缁操作中,若回流系统出现故障,操作状况会急剧恶化,分别效果也将变坏。板效率是体现塔板性能与操作状况的主要参数,有以下两种定义方法.(1)总板效率EE=N式中E一一总板效率:N理论板数(不包括塔釜):M一实际板数。(2)单板效率En1.EBi=(x,-xn)/(xrr-x)式中E.一一以液相浓度表示的单板效率:X.x,一一第n块板和第联1块板的液相浓度:x;一与第n块板气相浓度相平衡的液相浓度。总板效率与单板效率的数值通常由试验测定。单板效率是评价塔板性能优劣的重要数据
4、。物系性质、板型与操作负荷是影响单板效率的重要因数。当物系与板型确定后,可通过变更气液负荷达到最高板效率:对于不同的板型,可以保持相同的物系与操作条件卜.,测定其单板效率,以评价其性能的优劣。总板效率反映全塔各塔板的平均分别效果,常用于板式塔设计中。若变更塔釜再沸器中加热器的电压,塔内上升蒸汽量将会变更,同时,塔釜再沸彩电加热器表面的温度将发生变更,其沸腌给热系数也将发生变更,从而可以得到沸腾给热系数与加热量的关系。由牛顿冷却定律,可知Q=At式中Q加热,kw;一沸腌给热系数,kw(m2*K);A传热面积,m;t.一一加热器表面与主体温度之差,C.若加热器的壁面温度为1.,塔釜内液体的主体温度
5、为1.,则上式可改写为Q=a(t,-tJ由于塔釜再沸器为干腌电加热,则加热量Q为q=u7r式中1,电加热的加热电压,V;R电加热器的电阻,Qo三、装置和流程木试验的流程如图1所示,主要有精储塔、回流安排装置与测控系统组成.1.精馆塔精储塔为筛板塔,全塔共八块塔板,塔身的结构尺寸为:塔径,(573.5)n111,塔板间距80师:溢流管截面积78.5mm;溢流地高12mm,底隙悬度6mm;每块塔板开有43个直径为1.5wn的小孔,正三角形排列,孔间距为61111u为便于视察踏板上的汽-液接触状况,塔身设有一节玻璃视盅,在第1-6块塔板上均有液相取样口。蒸储釜尺寸为108mm4ran400mm.塔釜
6、装有液位计、电加热器(1.5kw),控温电热器(200w),温度计接口、测压口和取样口,分别用于观测釜内液面高度,加热料液,限制电加热装置,测量塔釜温度,测殳塔顶与塔釜的压差和塔釜液取样。由于本试验所取试样为塔釜液相物料,故塔釜内可视为一块理论板。塔顶冷凝器为一蛇管式换热器,换热面积为0.06m2,管外走冷却液。图1精储装置和流程示意图1.塔顶冷凝器2.塔身3.视盅4.塔釜5.控温棒6.支座7.加热棒8.塔釜液冷却器9.转子流量计10.回流安11 .原料液罐12 .原料泵13.缓冲罐14.加料口15.液位计2 .回流安排装置回流安排装置由回流安排繇与限制器组成。限制器由限制仪表和电磁线圈构成。
7、回流安排器由玻璃制成,它由一个入口管、两个出口管与引流棒组成,两个出口管分别用于回流和采出。引流棒为根A1.mm的玻璃棒,内部装有铁芯,塔顶冷凝器中的冷凝液顺着引流棒流下,在限制器的限制卜.实现塔顶冷凝器的回流或采出操作。即当限制彩电路接通后,电磁圈将引流棒吸起,操作处于采出状态:当限制器电路断开时,电磁线圈不工作,引流棒自然卜垂,操作处于回流状态。此回流安排器可通过限制器实现手动限制,也可通过W算机实现自动限制。3 .测控系统在本试验中,利用人工智能仪表分别SM定塔顶温度、塔釜温度、塔身伴热温度、塔釜加热温度、全塔压降、加热电压、进料温度与回流比等参数,该系统的引入,不仅使试验跟更为简便、快
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