循环流化床锅炉屏式过热器拉裂原因分析及预防对策.docx
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1、循环流化床锅炉屏式过热器拉裂原因分析及预防对策大型循环流化床锅炉炉膛内广泛使用屏式受热面,以维持合理的床温和炉膛出口温度,结构多为1.型,下部穿过前墙水冷壁与前墙集箱连接,上部穿过顶棚水冷壁与炉顶集箱连接,整个受热面自下向上膨胀。屏式受热面双面曝光受热,壁温较水冷壁高很多,因此与水冷壁之间存在膨胀差,同时,屏式受热面同屏管子之间受集箱效应、流程差异、炉膛内温度分布差异等影响,水侧和烟气侧也存在较大热偏差,因此,若膨胀系统设计、安装不当,受热面膨胀受阻,容易发生变形,而随着循环流化床锅炉容量和参数的提高,受热面管屏增长,刚性和稳定性更差,弯曲变形更加普遍,管子拉裂爆漏也更常见。某电厂2台循环流化
2、床锅炉2020年上半年集中出现屏式过热器管拉裂,电厂对拉裂爆漏管段取样进行失效分析,并根据分析结论进行了相应的整改,区域公司技术中心专家到现场跟踪指导,对屏式过热器拉裂问题进行更深入地检查和分析,提出进一步防范措施,以杜绝管子拉裂发生。1设备概况某电厂三期#5、#6锅炉为300MW亚临界、循环流化床燃烧锅炉,由1个膜式水冷壁炉膛、3台汽冷式旋风分离器和1个由汽冷包墙包覆的尾部竖井3部分组成。炉膛内前墙布置有12片屏式过热器管屏、6片屏式再热器管屏,后墙布置2片水冷蒸发屏。屏式过热器为1.型,水平段往炉后向上5。倾角,管子间通过固定块连接,垂直段为膜式结构,管子规格51mm8mm,除#6锅炉第5
3、屏、第8屏外,其余管子材质均为12CrIMoVG,#6锅炉第5屏、第8屏管材因投产初期超温泄漏等因素升级为T91,在屏式过热器下部转弯区域范围内设置有耐磨耐火材料。22020年上半年拉裂情况1)2020年1月,#5锅炉检修中发现屏式过热器第2屏第1根管(简称2-1管,以下同)、9-2管水平段固定块部位拉裂。2)2020年5月,#6锅炉调停过程出现屏式过热器3-1管弯头内弧侧销钉部位拉裂爆漏,检修中发现9-1管弯头内弧侧销钉部位拉裂。3)2020年6月,#6锅炉调停过程出现屏式过热器7-1管弯头内弧侧销钉部位拉裂爆漏,检修中发现21管、6口管、101管、12-1管弯头内弧侧销钉部位拉裂。3电厂进
4、行的原因分析及采取措施3.1 爆口管段分析对2020年6月爆漏的#6锅炉屏式过热器71管弯头爆口管段分析:1)宏观检查,爆口部位销钉与管子连接为局部点焊,泄漏口在焊点的对侧,由外壁销钉根部起裂,并逐渐向内扩展直至贯穿管壁,弯头内弧侧泄漏部位附近发现大量具有疲劳特征的裂纹(见图1、图2)。IWRBMMW2)光谱分析、室温拉伸和布氏硬度试验,主要化学成分、材料性能、硬度均符合标准要求。3)管样弯头内弧侧、外弧侧以及泄漏口附近的金相组织检测,均为铁素体+珠光体+贝氏体组织,球化均为3级;对泄漏部位附近裂纹进行金相观察,裂纹内均填满氧化物,说明裂纹形成及扩展历经较长时间。4)综合宏观检查、金相检测及试
5、验等分析结果,该泄漏口为疲劳开裂,与销钉的局部点焊方式有较大关系,在焊点对侧存在应力集中区,在交变应力作用下萌生微裂纹并迅速扩展。3.2 交变应力产生原因分析1)与该部位的结构有关。定位块及第1个弯头内弧侧销钉等部位焊缝复合应力大,同时外部耐磨耐火材料通过管子外壁焊接大量销钉和浇注方式固定,与管子结合较为紧密牢固,进一步限制了管子定位块、弯头等部位的自由膨胀,管屏受热膨胀应力无法释放。2)与机组频繁深度调峰有关。2019年3月以来2台机组频繁参与深度调峰,负荷在白天70%以上负荷和夜晚40%负荷间频繁升降,管子频繁发生热胀冷缩。3.3 温度测点布置不合理1)对第1根管下部弯头部位进行换管处理,
6、取消弯头部位销钉.,以保证其能够自由膨胀。2)割开第14管之间水平段连接的固定块。3)尽量降低深度调峰频次,负荷调整过程严格控制温变率。4问题的提出为彻底解决循环流化床锅炉屏式过热器拉裂问题,区域公司技术中心专家到现场进一步调查,在现场检查、资料查阅、与技术人员沟通基础上,认为有2个方面需做进一步分析。1)查阅现场图片,#6锅炉屏式过热器弯头内弧侧销钉部位拉裂的管子的固定块均已在之前检修中割除,且7-1管水平段已更换过(见图3)。查看设备检修记录,7.1管在2016年2月锅炉水压试验时出现固定块部位泄漏进行换管处理。那么,采取取消第1根管弯头销钉和第14管之间固定块改造措施后,是否还存在其他拉
7、裂泄漏隐患?2)将检修割除下来的第1根管弯头中内弧侧发现裂纹的弯头与未发现裂纹的弯头进行比对,一个很明显的特征是发现裂纹的弯头角度变化不大,接近设计角度95。,而出现裂纹的弯头均发生塑性变形,明显张开,弯头角度在110。120。,那么,这种情况是如何产生的?5进一步检查分析5.1 屏式过热器结构检查1)屏式过热器进、出口集箱及管道布置。进、出口集箱上采用带柔性弯的连接管与母管相连,母管向锅炉左、右侧引出至两侧管道,母管设有导向装置,热膨胀量通过管道加柔性弯和冷紧的方法吸收,因此排除集箱膨胀和管道推力方面因素对管屏向上自由膨胀的影响。2)屏式过热器顶部膨胀节及恒力弹簧吊架。#5、#6锅炉部分耐高
8、温金属膨胀节存在变形严重情况,无法满足管屏向上自由膨胀,另外部分拉杆未松开,拉杆或端板根部一次性拉断,说明承受的拉应力不小。部分恒力弹簧吊架冷态时指标销在上限位,无预紧力,无法吸收管屏的向上位移。当热态管屏无法向上自由膨胀时,容易产生变形,当管屏变形后,在机组运行中整体应力将进一步加大。3)上部垂直段。上部垂直段为膜式结构,裸露在外,因此可以通过变形来释放应力,爆漏的#6锅炉第7屏上部垂直段变形十分严重,呈“S弯,其余下部弯头发现裂纹的上部垂直段也呈现不同程度的“S弯。管屏变形,管子在炉内的长度增长,循环物料的流动发生改变,内部工质流动阻力也加大,壁温有所增加,同等负荷变化情况下管屏的膨胀收缩
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