高加停运过程操作不当跳闸导致主蒸汽超温分析.docx
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1、1.事件经过:9月12日22:40,#4机负荷275MW,因#3高加内漏需停运检修,执行操作票将#4机高加退出运行。22:44#3高加差压式水位-146mm,#3高加汽侧压力0.93MPa,除氧器压力0.61Mpa,开#3高加副调进水电动门。22:44:22#3高加电接点水位计高I值报警,差压式水位-48mm。22:44:26#3高加电接点水位计高11值报警,差压式水位-29mm。22:44:29#3高加电接点水位计高m值报警,差压式水位-2.7mm,高加跳闸。立即将煤主控切至手动,TF方式下将煤量从117th减至97th,停#1磨煤机。22:48:05负荷最高升至317MW,压力最高升至17
2、.09Mpao22:55:53主汽温最高升至550后回落,左侧再热汽温最高升至559后回落。2 .原因分析:a.高加跳闸原因:退高加过程#3段抽汽电动门关闭速度较快,#3高加汽侧压力下降速度较快,以至高加跳闸前#3高加汽侧压力为0.82Mpa,疏水温度为179oCz接近汽侧压力下的饱和温度,#3高加疏水大量汽化产生虚假水位造成水位保护动作高加跳闸。另外高加水位控制采用差压式水位,高加水位保护采用电接点水位,由于电接点水位无具体数值指示,且发生虚假水位时电接点水位到了报警值而差压式水位仍指示正常,增加了值班员的判断处理难度。b超温原因:高加跳闸后机组负荷和主汽压快速上升,值班员将机组控制切为TF
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