RSP分解炉协同处置危险废物过程中窑尾烟室爆燃的处理.docx
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1、摘要本文介绍了RSP分解炉协同处置危险废物过程中窑尾烟室爆燃情况,通过对中控数据的筛选和分析,结合柱塞泵动作时,Cl出口一氧化碳含量及烟室、窑头和分解炉负压波动情况,对协同处置配伍、污泥喷枪移位、协同处置喷枪雾化、分解炉塌料、烟室结构5个因素采取逐一排除的方式,最终发现是大修时烟室缩口尺寸变小导致,但其原理有待进一步探讨。某公司RSP分解炉五级旋风筒生产线,2017年新增SMP氮气保护协同处置危险废物装置,台时处置量大约在2th,该装置将配伍好的危险废物通过柱塞泵输送至分解炉锥部进行无害化处置,投产以来至2019年5月份前系统稳定运转,未曾出现过烟室爆燃情况,2019年5月大修后,出现协同处置
2、装置开机后烟室爆燃情况发生,持续时间约1个月,严重影响车间日常生产及危险废物处置,对车间经济效益造成严重损失。1协同处置危险废物期间爆燃情况该公司2019年5月份进行大修,6月份恢复正常生产,系统投产后,协同处置装置未开机期间,系统负压稳定正常,窑尾、窑头负压均未出现波动,6月2日协同处置装置投产后,出现爆燃情况,爆燃情况统计见表1。表16月2日协同处置开机爆燃情况统计时间窑头压力/Pa协同处置柱塞泵位置mm18:09+95104918:37+184.9144719:09+18180019:37+959.436020:23+165.5139821:08+601.5144621:31+511.5
3、29从表1可以看出,协同处置柱塞泵每次动作期间均出现窑头压力增大情况发生,期间,最严重的一次为窑头出现+959.4Pa压力,从现场监控发现,窑头观察孔的盖子直接被掀飞,现场火光四射,情况非常危险。截至6月9日,期间出现72次爆燃情况,协同处置装置停机后,系统未出现过爆燃情况。对协同处置装置开机期间中控数据进行筛选和分析,大修前后协同处置装置开机各系统负压及Cl一氧化碳变化情况分别见图1和图2。Sl大修侍网处开机华泰统负压及CI一化破变化情况K2大修后惊用处裳开机冬羸税负员及C1-*化变化情况从图1可以看出,大修前协同处置装置开机期间,每次柱塞泵动作时,均会出现CI出口一氧化碳含量增高,烟室负压
4、、窑头负压、分解炉负压波动情况,以上参数波动均在正常范围内,未出现影响系统生产情况。从图2可以看出,大修后协同处置装置开机期间,出现两次爆燃情况。从第二次爆燃中可以清晰地观察到窑头、烟室和分解炉负压随柱塞泵变化,同时出现偏离异常情况,随后Cl出口一氧化碳浓度明显上升,超过车间要求的1.2%含量。2故障排查及解决措施水泥窑协同处置装置开机期间造成系统负压异常,甚至出现烟室爆燃情况,严重影响日常生产,公司组织专业技术人员针对以上爆燃情况,进行系统性分析,将影响因素罗列为协同处置配伍、污泥喷枪移位、协同处置喷枪雾化、分解炉塌料、烟室结构5个因素。通过逐一排除的方式进行排查,发现协同处置污泥装置停机,
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