60万机组满负荷时压缩空气失去跳机处理要点总结.docx
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1、1、跳机前机组运行状态#4机600MW,主汽压力24.5MPa,主汽温度559,再热蒸汽温度539C,A、B汽泵转速5619rpm,出口压力28.87MPa,给水流量1834th,A、C、D、E、F磨运行,B磨检修,炉膛负压32pa。电泵勺管开至29.6%陪运。2、事件经过10:22分:值班人员盘上发现汽机本体疏水气动门、抽汽管道疏水气动门全开,抽汽逆止门、锅炉减温水气动门变黄,A、B汽泵再循环气动调门全开,给水流量由1908th降至1362th,告机长。10:23分:机长派人就地检查仪用压缩空气情况。10:25分:机长令:机组降负荷至500MW,增加电泵出力,勺管由29.6%增加至50.7%
2、,并电泵运行。10:26分:值班员发现辅汽至轴封母管供汽气动调门开至43%后不动,轴封溢流气动门全关,轴封减温水气动调门全开,轴封母管压力由38kpa上升至97kpa,轴封温度由225C降至106Co10:28分:就地人员发现至#4机仪用压缩空气总手动门全关,立即开启,在开启过程中,盘上发现#4D磨粉管关断门全关,#4D磨跳闸,油枪推不进,投油不成功。炉膛负压由32pa突然降至1608pa,机组MFT,首出“炉膛压力1.1.”,汽机跳闸,发变组解列。11:20分:主机挂闸,开始冲转,冲转参数:主汽压17MPa,主汽温470C,再热汽温462。11:42分:主机转速300OrPmO11:49分:
3、并网成功,逐步带负荷至600MW。3、出现问题和处理要点1)汽泵问题仪用压缩空气失去,A、B汽泵再循环气动调门全开,给水流量由1908th降至1362th,省煤器入口流量减少,启动分离器出口过热度升高,此时机组降负荷,紧急增加电泵出力,并电泵,满足机组给水需要,控制启动分离器出口过热度,防止主、再热汽温超温,但应注意A、B汽泵和电泵不要过负荷,密切关注A、B汽泵和电泵各运行参数正常。2)磨机、油枪问题仪用压缩空气失去,热工告知当磨机粉管关断门(气动门)气源气压降至0.2MPa时会自关,磨机就会跳闸,加之油枪失去动力,无法推进炉膛,无法投油,最终会因燃料丧失,锅炉MFT,建议仪用压缩空气恢复后,
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