离心泵振动原因分析及整改措施.docx
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1、离心泵是炼厂不可缺少的转动设备动力设备,离心泵的运行状态决定了泵能否安全稳定地长周期运行,进而决定整个装置是否能够平稳运行。离心泵在运转过程中轴承位置的振动值一般采用速度有效值来表示,单位mmso轴承座的振动标准执行ISolO8163或者GB/T6075.3等相关标准。某公司硫磺联合装置有3套溶剂再生装置,其中1号溶剂再生装置处理量为500t/h,2号3号溶剂再生装置处理量为600th,工艺流程相同如图1所示。其中1号溶剂再生装置贫液泵P-104AB设备型号250X250WEZ500、型式OH2、扬程80m、额定流量550m3k电动机功率185kW、电压:100OOV以及转速1480r/min
2、,2号、3号溶剂再生装置P-204AB.P304AB贫液泵额定流量为650m3k电动机功率200kW,其他参数与P104AB相同。图】溶剂再生装量流程前图1号溶剂再生装置在开工初期水联运时发现P104AB泵在运转时轴承座水平振动值超标,通过手持式测振仪检测振值在413mm/s波动,振值波动的同时伴有,呼呼”的嗡鸣声。现场初步认为水联运初期管线内有杂物造成泵入口过滤器堵塞,导致发生这种现象。现场安排切泵,清理泵入口滤网。当切换到另一台泵运行时,发现也发生了同样的问题,而且原运转泵过滤器滤网干净没有杂物。2号、3号溶剂再生装置在水联运时P-204AB/304AB也发生了同样的问题,泵叶轮流道情况如
3、图2所示。图2泵叶轮流道在泵P-104AB/204AB/304AB运转时,用巡检仪对泵轴承座进行测振,通过巡检仪自带的频谱功能,发现每台泵振值的高点都是在150HZ附近,如图3所示,这几台泵的转速都是1480rmin,所以6倍频高,结合泵的叶轮为6流道,所以现场泵的振动问题初步判定为叶片通过频率故障。图3现场实测频谱故障原因分析及制定措施现场泵或者风机叶片流道通过故障主要有以下几个方面:一是动刚度不足,即设备或与其相连管道的动刚度不足,在压力脉动作用下,出现振动放大效应,表现为叶片通过频率振动十分剧烈。二是运行环境恶化,比较常见的是泵未在设计流量下运行,即偏流量(小流量)运行。泵的叶轮(流道、
4、轮径等)、涡舌等过流部件是按照额定流量来进行设计的,流体由流道流出与涡舌相互作用产生一个压力脉动(频率是流道数X转频),这个压力脉动与叶轮外沿流体的切线速度平方成正比,当泵偏离设计运行工况时,流体可能会产生旋涡或脱流现象,导致产生较大的压力脉动,进而引发叶轮叶片通过频率的振动;还有泵在运转过程中产生的频率与泵及附属管线固有频率相吻合产生共振,导致泵产生振动;另外如果泵的管道设计不合理,在管线中生产速度突变或者紊流,会引发叶片通过频率。根据这6台泵的运行状况和对叶片流道频率的分析,制定了以下几个整改措施,并进行逐一排除:1.检查泵在运行时是否存在偏离设计工况的情况,即是否存在偏流量问题。2.是否
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