汽包满水导致汽轮机超速相关知识学一学.docx
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1、2017年05月17日6时55分,某生物发电有限公司值长汇报6时机组因主蒸汽温度低,手动打闸与系统解列。经进一步了解,锅炉汽包水位高,3分钟内主汽温度下降200r汽轮机ETS轴承振动大保护动作跳闸,汽轮机发生严重超速,同时,自动主汽门垫片泄漏。事后,公司本部运维检修部立即组织专业人员进行分析,调阅DCS曲线和SOE事故追忆,发现锅炉汽包水位高跳机保护未投入(2017年年初至事故发生时均未投入),汽包水位自动未投入。运行人员水位调整不及时,生产管理人员到位不及时,事故处理不当,且未及时向运营监控中心汇报。通过抢修现场了解和排查,汽轮机严重超速系自动主汽门预启阀卡涩、调速汽门不严引起,及时安排华东
2、检修专业技术人员到现场协助处理,机组于5月20日12时13分并网发电恢复正常。本次事故虽未造成严重后果(这还叫不严重?),但性质恶劣,暴露出如下问题:一是机组运行中,擅自退出主保护;二是未按运行规程规定汽温10分钟下降50。C打闸停机,现场事故处理不当;三是计划检修停机时在破坏真空情况下,汽轮机惰走时间42分钟,未对主汽门、调门进行检查处理,留下了故障隐患;四是机组发生事故停机时,未在规定时间内上报运营监控中心,违反了调度规程。为了防范事故的发生,公司对机组保护投退有明确管理规定,并且在生产调度会上多次进行强调,但该公司置若罔闻,擅自退出主保护,也未采取相应措施,是造成本次事故的主要原因。事故
3、处理过程中严重违反运行规程和调度规程,该打闸不打闸,该汇报不汇报,造成事态扩大。在明知机组停机惰走时间较长,15天的检修时间里,也未对汽轮机自动主汽门和调速汽门进行拆解,给机组安全运行埋下隐患,造成机组严重超速。汽水管道发生水冲击如何处理?现象:1 .汽水管道内部声音异常。2 .汽水管道发生振动、晃动,严重时使管道及支吊架开裂,威胁人身及设备安全。处理:1 .发生汽水管道振动时,立即关闭汽水管道供给阀门或停止有关设备,待充分疏水或排空气后再投入,严禁强行投入。2 .机组启停过程中注意监视过热器及再热器减温水阀,防止减温水阀不关,造成管道水击发生。3 .给水管道或省煤器水冲击时,应适当降低给水流
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