水煤浆气化装置的优化改造及探讨.docx
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1、气化装置作为煤化工企业的龙头装置,其煤浆浓度、有效气含量、设备的稳定运行等直接影响到生产负荷及产量。为此,近几年联泓化学实施了磨机一级滚筒筛改造、高压煤浆泵扩缸改造、气化炉炉砖优化改造以及除氧器蒸汽回收等优化改造,效果较好。磨机一级滚筒筛改造改造背景水煤浆气化炉有效气比较低,基本保持在82%,其中COZ的含量接近18%,与粉煤气化有效气有一定的差距。原因是煤浆中携带过多的水,浪费了系统热量。为了维持气化炉温度,系统只有增加更多的氧气,让碳和氧反应生成二氧化碳,放出更多的热量来维持热量平衡。提高煤浆浓度既能实现增产,还能实现降耗(提高有效气,降煤耗)。而提高煤浆浓度的重要手段之一,就是提高滚筒筛
2、的筛分能力。联泓化学湿式棒磨机一级滚筒筛,原规格为4260023x20003,筛分等级过高,筛分能力受限,出料煤浆浓度低。为提高煤浆浓度,传统做法一是采用高效添加剂,二是增加超细磨装置。由于投资和运行成本都很高,技术也一直未能得到大面积的推广应用。联泓化学通过增加一级滚筒筛过滤面积实现煤浆提浓,同时间接地提高有效气含量。改造方案结合生产实际,少投资且不增加运行费用,实现煤浆提高浓度是最优的方案。凭着对煤浆制备的深入了解和研究,结合强度传递功的专业计算,对一级滚筒筛进行筛分扩能改造。对一级滚筒筛进行外形尺寸和筛分间隙两个方面进行改造扩能,见表工。现场改造前、后对比如图1所示。图1现场改造前,后对
3、比图1改造前后对比改造前改造后外形尺寸短格mmXmm1600x200020002400嘛分面积7.078411.5022筛分间隙mm2.5x303.835联泓化学采用逐步改造替换的方式,在不影响生产的情况下完成改造后的更换。一级滚筒筛S22O2A改造完成后,试投运良好,后续对S12O2B/C逐步改造。项目共计投资约3。万元。改造后效果改造后,年度平均有效气含量由84.34%提高至85.25%,煤浆浓度由61.45%提高至62.43%,煤浆浓度的提高的影响因素较多包括:原料煤的成浆性、磨机的检修质量、钢棒的质量、运行操作以及滚筒筛的改造均有影响,经公司专家决议,本项目对煤浆浓度提高占比年效益35
4、0万余元。高压煤浆泵扩缸改造改造背景联泓化学高压煤浆泵已使用十余年,一直高负荷运行,缸体承受交变载荷,疲劳损伤、应力集中产生裂纹,频繁发生设备故障停车,高压煤浆泵为德国进口设备,备件采购周期长,价格高约25万元/台。基于以上原因,为了确保气化炉安全、稳定、经济以及高效运行,减少气化炉非计划停车次数,对高压煤浆泵进行改造。改造方案通过高压煤浆泵扩缸改造,确保煤浆泵在增产后保持低负荷运行。更换新型活塞杆和活塞体,更换缸套、活塞直径4118Om3改为42工夕。出小,高压煤浆泵转速由23d6rmm降为约117(9rmm,高压煤浆泵最高转速1487rmmo能够确保煤浆泵在增产后保持低转速运行。煤浆给料泵
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