窑尾电袋复合收尘器滤袋破损修复与防磨损改造案例.docx
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1、窑尾电袋复合收尘器滤袋破损修复与防磨损改造案例1发现问题9月13日,某水泥公司5000td熟料生产线,窑尾电袋目合收尘器运行时烟筒烟尘排放突然超标,目测粉尘含量增大。车间人员立即采取应急措施,在不影响生产情况下立刻排查,确定是有一个袋室滤袋破损,判断滤袋破损数量有近100条。随即采取措施,生产止料,同时进入袋区内部检查滤袋,发现滤袋破损非常严重(见图1)。于是更换新滤袋,正常投料。但运行48h后,目测烟筒排放还是超标。图1烟筒排放超标和滤袋破损状况该水泥公司联系我们,希望一起排查原因并处理问题。根据现场及多年除尘改造维护经验,我们做了以下排查及处理。2原因排查到现场查看破损滤袋。如图1所示,该
2、电袋复合收尘器滤袋型号16OmmX7500mm,在至滤袋底部2m处有破损,破损面积达0.01m2,呈撕裂状。再利用排除法查找滤袋损坏的主要原因,分析对比结果见表Io1渔袋损坏的几秒主要原因旎袋损坏顺因现场状态常规比较结论(1)旋袋材垢.绕线奥没有大也粗拗坏实除材质Mjit尚好可指除(2)PMt吹压力过大、三偏位气路完好.乐力正常04SMi乐力在正常区间WttNt(3)E%NmMt工艺正常.那袋使用时网不K.因It较小煨1环旋袋腐凶”结露.但火盘较小可持除(4)小纯粉生磨M1.冲1京肥粉尘收大.硬质黑粒状粉4:较少因素的,做成袋使用时间不长,因家较小不指除.可能性较小(三)袋室外壳体M凤.负庆进
3、凤崎部眦上冲安囚仃外保11层科不利光体.仅博位处“明MAIia彩板脱开此闪束较大.估计壳体tl腐蚀*14不拾除.可能性很大经过会同厂方分析研究,结合滤袋破损状态推测,是局部强力冲刷磨损、最后在喷吹力作用下撕裂;基本确定是袋室壳体腐蚀形成漏洞,壳体漏风在负压下烟尘风力冲刷滤袋外表面,造成滤袋破损。原理如图2所示。压缩气体喷吹图2滤袋破损原理3问题处理及效果在不影响正常生产情况下,把漏点区域外保温保护性拆除,找出漏点。打开保温后,发现壳体已腐蚀,漏洞约200mm,壳体己成薄屑碎片,如图3所示。接着做了应急处理,选择了较大面积的钢板,贴补密封,四周气密性焊接。焊接完好后,又揭开了别处的保温板,发现壳
4、体都有不同程度的腐蚀,均做了贴补钢板处理。最后,将漏风袋室净气室门盖打开,发现新换的滤袋又有6条破损。更换后,烟筒排放恢复正常。经监测烟气粉尘排放为8mgNm3,达到了超低排放标准要求。图3拆除漏点区域外保温及壳体腐蚀状况4结束语此次问题的主要原因是:窑尾电袋复合除尘器袋区部分改造时,仍使用原来电收尘器克体,使用时间较长;烟尘烟气在袋区过滤风速下降,在烟气冷凝和脱硝工艺烟气、温度综合影响下,对壳体表面产生了锈蚀、腐蚀及化学腐蚀,加剧了壳体的腐蚀程度,最终壳体局部有腐蚀碎洞,导致壳体漏风。结合实际,根据我们多年电、袋收尘器制作、维护大修经验,我们提出了壳体修补、壳体防腐方案,针对窑尾烟气受脱硝工
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