水泥搅拌桩试桩工艺设计性试验总结.docx
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1、关于水泥搅拌桩成桩工艺性试验成果的报告工程监理办:2012年5月11日,在贵站现场监理工程师指导监视下,经过我工程部认真筹备和精心组织,在57省道平阳县水头至萧江段复线工程第2合同段K4+098.8K4+138.8段路基现场顺利进展了水泥搅拌桩成桩工艺性试验,现将本次成桩试验成果报告贵站,望予审批。附件:水泥搅拌桩成桩工艺性试验报告水泥搅拌桩试桩检测报告水泥搅拌桩试桩施工情况记录表K4+098.8K4+138.8段水泥搅拌桩桩位布置图工程经理部二O一二年六月九日水泥搅拌桩成桩工艺性试验报告复核:工程工程经理部二O一二年六月九日2012年5月11H,工程第2合同段工程经理部在K4+098.8K4
2、+138.8段路基上进展了水泥搅拌桩成桩工艺性试验。具体试验情况总结如下:一、试验目的1、确定施工设备、施工工艺和方法满足施工需要。2、确定有关各项施工工艺参数:水灰比、水泥浆比重、钻进速度、提升速度、喷浆压力、单位时间掺入量等各项工艺参数。二、试验地段情况1、试桩位置:K4+0988K4+138.8段19号桩。2、地质情况:本段路基为农田灌溉区,地层属多层构造,表部为粉质粘土(俗称“硬壳层),厚约1.22.3m,软塑状,具中压塑性,物理力学性质一般。中部为海积淤泥质粘土及海冲积卵石,淤泥质粘土流塑状。下伏全一中风化花岗岩,全风化岩呈砂土状,中密状,强风化岩破碎,呈碎块状,中风化岩完整性较好。
3、3、设计情况:本段水泥搅拌桩设计桩径50cm、桩长1214m、桩距0.8m,正三角形布置。三、试桩参数本次试桩共试验9根桩,顺序为:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#o1#、2#、3#桩钻孔提升喷浆:钻进、提升速度为0.6mmin,喷浆压力设定为0.5MPa,喷浆量为48Lm,水泥用量为58.7kgm4#、5#、6#桩钻孔提升喷浆:钻进、提升速度搅拌速度为0.8mmin,喷浆压力设定为0.5MPa,喷浆量为44Lm,水泥用量为53.8kgmo7#、8#、9#桩钻孔提升喷浆:钻进、提升速度搅拌速度为1.0mmin,喷浆压力设定为0.5MPa,喷浆量为40Lm,48.9kgm0四
4、、主要施工工艺及要求1、施工工艺流程见以以下图。预搅下沉2、施工质量要求:(1)所用的水泥品种、规格及质量符合设计要求(2)水泥搅拌桩的数量、布桩形式符合设计要求。(3)每根桩的喷浆量不得少于设计要求。(4)水泥搅拌桩的桩身质量、长度、完整性、承载力值、强度应满足设计要求。(5)施工方法采用四搅两喷法。3、施工控制及本卷须知(1)工区指定专人旁站水泥搅拌桩施工全过程。(2)钻机开钻前应用水清洗整个管道并检查管道中有无堵塞现象,待水排尽前方可下钻。(3)桩体的垂直度偏差不应大于1乐为保证桩体垂直度满足标准要求,在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左右距离相等来进展控制桩位。(4)施工过
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