SCR烟气脱硝运行分析、总结.docx
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1、SCR运行总结SCR是目前最成熟的烟气脱硝技术,它是一种炉后脱硝方法,最早由日本于20世纪60-70年代后期完成商业运行,是利用复原剂(NH3,尿素)在金属催化剂作用下,选择性地与NOx反响生成N2和H2O,而不是被02氧化,故称为“选择性”。世界上流行的SCR工艺主要分为氨法SCR和尿素法SCR2种。此2种方法都是利用氨对NOx的复原功能,在催化剂的作用下将NOx(主要是NO)复原为对大气没有多少影响的N2和水,复原剂为NH3,我公司选用的是氨法SCR。应用于烟气脱硝中的SCR催化剂可分为高温催化剂(345C590C)、中温催化剂(260C380C)和低温催化剂(80oC-300oC),不同
2、的催化剂适宜的反响温度不同。受限于工艺流程、SCR安装位置及排烟温度,我公司采用的是低温催化剂。如果反响温度偏低,催化剂的活性会降低,导致脱硝效率下降,且如果催化剂持续在低温下运行会使催化剂发生永久性损坏。如果反响温度过高,NH3容易被氧化,NoX生成量增加,还会引起催化剂材料的相变,使催化剂的活性退化。在我公司的生产线上,容易发生入口烟温低的现象(尤其是乙焕吹灰后),基本不用考虑烟温高引起催化剂活性退化问题(我公司省煤器出口烟温基本在198.225之间)。SCR厂家要求SCR入口最低烟温160以上。为了提高进入SCR之前的烟气温度,我公司的SCR之前设置一个SGH(蒸汽加热烟气换热器),蒸汽
3、来自于汽机一抽。当SCR加热蒸汽压力1.05MPa时锅炉间的冷凝罐安全阀容易漏气较大,此时蒸汽压力如果波动容易引起安全阀动作,建议蒸汽压力控制在l.OMPa左右,控制半干法反响塔出口温度155-160C,一般情况下可以满足SCR入口烟气温度大于167C。当吹灰后,尤其是乙快吹灰后,排烟温度下降较多,此时容易发生:反响塔出口温度155C以下,SCR加热器蒸汽侧调门已全开,SCR入口烟温还是较难保证相对来说1号2号炉在吹灰后多数情况下SCR入口烟温仍然能在167C以上,但34号炉会降到165左右,即使SCR蒸汽加热器已全开,且给水三通开到30%,34号炉SCr入口烟温勉强到达167C。实际试验观察
4、中发现,当SCR入口烟温173以上时,脱硝效率明显要高于SCR入口烟温165L67C时的的脱硝效率。限制于目前SCR-SGH加热蒸汽系统,很难将SCR入口烟温稳定在173C或更高温度,建议对SCR-SGH加热蒸汽系统进展改造,提高蒸汽参数。对SCR工况影响比较大的因素除了烟气温度外,还有烟气中的SO2含量、粉尘含量。SCR厂家对这两者的最低要求分别是50mgNm3、10mgNm3o进入SCR的SO2含量高,容易引起硫镂中毒,降低SCR催化剂活性,影响脱硝效率。SCR厂家要求控制进入SCR前的烟气含SO2含量在50mgNm3以下,运行初期各SCR入口烟气SO2含量基本控制在50mgNm3以下,现
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