200MW火电机组给水泵变频节能改造探讨.docx
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1、介绍了200MW火电机组配置的给水泵综合节能改造必要性及给水泵高压变频器的工作原理,针对该厂现有给水泵设备配置能耗偏高的情况,提出改造方案。对给水泵前置泵是否改造进行了技术论证,排除了给水泵在低负荷阶段,变频运行时出现给水泵汽蚀的担忧。对给水泵综合节能改造方案从经济性、可行性和改造后实施的效果进行了细致对比分析,总结了改造运行后的优势,使综合厂用电率下降了041%,同时具有安全稳定、操作简便、效益显著等特点。一、引言随着国民经济稳步持续发展,资源和环境所面临的压力越来越大,国家出台了煤电节能减排升级与改造行动计划等系列节能减排法律法规,严厉的节能减排政策迫使火电企业加大节能技术改造。面对经济发
2、展新常态下电力行业的发展现状和高度竞争的市场环境,火电企业必须节约能耗,以增强市场竞争力,谋求自身的生存发展。热电公司2x200MW热电联产机组,位于市,两台机组于2011底建成投产发电,给水泵采用液力耦合器调节技术,耗电量占综合厂用电量的21.7%-23.1%,给水泵的耗电占各辅机设备之首。目前,国内在运火电机组配置给水泵有汽泵、液力耦合器、电泵、变频调节等多种方式。结合国内火电机组己完成节能改造的给水泵运行效能情况,高压变频技术以具备精准电压调节、启动性能好等诸多优势,尤其在节能方面,得到广泛的认可。多年来,高压变频调节技术在市场的应用日趋成熟,本文针对阿克苏热电公司在创新采用给水泵高压变
3、频器“一拖二”模式、液力耦合器外接辅助润滑油系统进行改造的研究和应用予以介绍,并对比分析改造前后的节电效果,以供参考。二、给水泵变频改造的论证2.1 变频器的工作原理把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”,变频器首先要把三相或单相交流电变换为直流电,然后再把直流电变换为三相或单相交流电,变频器同时改变输出频率与电压,也就是说改变了电机运行曲线,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较小的启动电流,获得较大的启动转矩,即变频器可以启动重载负荷。变频器具有调压、调频、稳压、调速等基本功能,内部结构复杂但使用简单,广泛的应用到各个工业领域。高压变频调速通
4、过改变定子电动机的频率实现调速。式中n为转速,f为频率,P为极对数,S为转差率,磁极对数、转差率不变时,转速和电源频率成正比。连续地改变电源频率,就可以平滑地调节电动机的转速。高压变频器可实现恒转矩,无级调速,调速范围大,可以为O100%,在整个调速范围内都具有较高的效率(大于96%),具有电机软起动功能,解决了起动冲击问题。电厂变频调速节能技术能够通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式,进而改变电机的运转速度,使输出功率随着负荷的变化而变化,实现对交流异步电机的软启动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能,同时可实现低负荷运转时节省电能的目的。2.2 给水前置泵同
5、轴运行的可行论证根据电厂给水泵运行情况分析,850rpm时对应的给水泵转速为3l80rpm,流量大概为170m3,对应的负荷90MW左右。而机组一般最低运行负荷为100MW,对应的转速大约为350OrPm。所以在保证最低转速的要求下,能满足电厂最低发电负荷要求并能满足给水泵的最小汽蚀余量,此方式是可行的。目前,电厂在用的给水泵汽蚀余量在额定工况下为61.7m,在50%负荷下必需汽蚀余量为54.4m,此时流量由758.4m3h变为636.7m3h,前置泵的扬程为93m。如果仅根据相似定律来进行计算(流量比与转速比一致,压力比与转速比的平方一致:Q2Q1=n2nl;H2/H1=(n2nl)2;P2
6、PI=(n2nl)3),转速变为原来的83%,则前置泵的扬程由93m变为64.7m,满足超出给水泵汽蚀余量为54.4m要求。当补水量进一步减少,运行在330th(基本在电厂负荷较低水平)此时转速由5195rmin下降到3268rmin,水泵的负荷为23%,如果仅根据相似定律来进行计算,此时前置泵的压力下降到36.3m,而此时给水泵的允许的汽蚀余量是随着流量的减小而减小的,所需的水泵汽蚀余量为38m左右,此时处于水泵汽蚀的临界状态。但实际水泵中的运行的工况点除了和水泵本身相关外,还和水泵所处的管路密切相关。从下图中可以看出,当转速由nl下降到n2时,在上述理论计算中,流量应由Ql下降到QH,(扬
7、程由H降为HI)但在实际运行中,汽包水位较高,整个管路中有较大的阻力,扬程只能由H降为Hll相对于变转速后的系统来说,管阻由Rl增加到R2(幅度较小),流量应由Ql下降到QllL而对于前置泵来说,流量比与转速比是一致的。变转速后的流量由Ql下降到Qll,此时的Q11Q11L即是前置泵的流量在变转速后的瞬时是超过给水泵的,这就会使得给水泵的进口处的压力(前置泵的出口压力,即扬程)要高于理论计算值36.3m,可满足水泵必需汽蚀余量38m。在变转速过程中的给水泵流量及前置泵的扬程可描述为:其物理原理是:只要前置泵的流量始终大于主泵流量,前置泵和主给水泵之间的管道中就不可能出现脱流”现象,也就不可能产
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